Hallo Gemeinde,
ich kann hier einmal von meinen Erfahrungen vom Gaui 500x mit GU-Ins berichten.
Hatte den Gaui 500x mit GU-INS bei RC-City bestellt, schnell war das Paket geliefert.
Der Aufbau ging recht schnell vonstatten. Recht clever fand ich zu dem Zeitpunkt noch die Unterbringung der Steller in den Auslegerrohren da das einfach clean aussah.
Motoren angeschlossen und Kabel wie in der Anleitung genannt verdrillt. Alle Motoren und Kabel markiert, so dass hier Keine Verwechslungen auftreten konnten.
Ich fliege mit der Evo-Pro mit einem Jeti System. Dieses hat sich absolut bewährt und ich habe das seit über zwei Jahren bei aller Art von Fliegern im Einsatz.
Die drei Flugmodi auf den Flugphasenschalter gelegt und die Comming Home Funktion auf einen separaten Schalter.
Nachdem der Akku 3s2200 geladen war ging es an die Erprobung, da ich mir das Teil ja zusätzlich zu meinen FPV-Fliegern für Luftaufnahmen zugelegt habe. Die ersten Schwebeversuche waren unspektakulär, der 500x schwebt nach Trimmen relativ ruhig in der Luft. Dabei ist zu beachten, dass für jede Flugphase eine eigene Trimmung erforderlich ist. Einzig die Verstärkung für die Höhenregelung muss an das verwendete Setup (Abfluggewicht, verwendete Props, verwendeter Akku) angepasst werden, damit der 500x nicht so sprunghaft startet oder landet.
Das GPS findet die Satelliten recht schnell. Nachdem die erste Flugerprobung erfolgreich war, baute ich nun den Kameragimbal und das große Landegestell unter den 500x. Leider ist nirgends in der Anleitung erwähnt, dass das Gimbal nur mit Digi-Servos betrieben werden kann. Auch ist keine Umstellung vorgesehe, zumindest aber nicht dokumentiert. Beim Test mit Analog Servos war schnell kar, dass irgend etwas nicht stimmt, so dass die Kalibrirung abgebrochen wurde um die Servos nicht zu beschädigen. Auch vom Händler gab es hierzu leider keinen eindeutigen Hinweis. Nach Umbau auf Digiservos und Kalibrieung des Gimbal funktioniert auch die Kamera-Nachführung ganz ordendlich.
Es war nun Zeit, das Ganze erst mal mit meiner Gopro zu testen.
Gesagt getan, ich war gerade in etwa 10 m Höhe, da fing der 500x wild an über die Längachse zu schaukeln. An eine kontrollierte Landung war nicht zu denken, da er schnell an Höhe verlor. Als Folge des Absturzes war das Landegestell gebrochen und ein Ausleger angeknickt. Obwohl ich den GPS-Modus deaktiviert hatte drehten die Propeller trotz Motor-Not aus Taster weiter?? Erst durch Abklemmen des Akkus war das unkontrollierte Eigenleben des 500x zu Ende.
Über den Schaden habe ich mich fürchterlich geärgert. Nach einigem Googlen und dem Versuch der Ursache auf den Grund zu kommen, stieß ich bei der Taiwanesischen Gaui-Seite auf den Hinweis, dass die Steller möglicherweise nicht genügend Strom für viele Servos zur Verfügung stellen. Ich frage mich natürlich ob zwei Servos hier viel sind für eine BEC-Versorgung über vier! Steller?? Um hier jeden Zweifel auszuschließen, hatte ich nun alle Plus-Anschlüsse der Stecker an den Reglern entfernt und isoliert. Die Stromversorgung hatte ich dann über ein Y-Kabel und einen Spannungsregler hergestellt. Leider konnte in dieser Konfiguration die Home-Position nicht programmiert werden?? Auch der Weg des Gas/Pitch Knüppels stimmte nicht mehr und musste programmiert werden, da sich der 500x beim Startversuch einfach überschlug, so vorsichtig man auch gas gab.
An ein Fliegen war nicht zu denken.
Dann habe ich alles wieder auf den Originalzustand zurückgebaut, noch mal den Knüppelweg kalibriert um ohne Kamera und Gimbal einen weiteren Test zu machen. Alles schien nach Anleitung zu funktionieren. Bei meinem vorsichtigen Probeflug in 2m Höhe trat dann im GPS Modus wieder ein unkontrolliertes Aufschaukeln auf. GPS-Modus deaktiviert um dann noch halbwegs ohne weitere Schäden zu landen.
Jetzt hatte ich endgültig die Schnautze voll und viele Stunden ohne Ergebnis verplempert. Da ich noch innerhalb der 2 Wöchigen-Rückgabefrist war habe ich schnell alles wieder sauber eingepackt und zurückgeschickt. Mein Geld ist leider nach 2 Wochen immer noch nicht da.
Vielleicht habe ich einen Montags 500x erwischt, aber mein Resumee ist wie folgt:
- Wenn er funktioniert, macht er das was er soll
- Ich habe keine Antwort, mit welchen Strömen die Steller BECs belastet werden können
- Ich habe keine Antwort was zu beachten ist (Programmierung, Einschaltreihenfolge?) wenn die Stromversorgung per Spannungsregler erfolgt
- Es gibt keinen Hinweis über verwendbare Servos für das Gimbal und Servowahl Analog/ Digital
Ich musste mir den Frust einfach mal von der Seele schreiben.
Holm und Rippenbruch!