Hallo,
nachdem ich bereits einige Zeit mitlese und dankenswerterweise schon viele Informationen erhalten habe, benötige ich nun doch Hilfe, so dass ich auch aktiv schreiben muss...
Meine Bisherigen Flugerfahrungen waren mit einem DJI Phantom 2 und einem Revell Nanoquad zum Spaß für Indoor.
Konkret geht es um einen F550 mit E300 Kit (E300 ESC, und DJI 2212/920 Motoren), Flight Controller ein original 3DR Pixhawk Schaumstoffgelagert mit 3DR uBlox GPS/Mag in ca. 5 cm Entfernung auf einem kleinen Masten. 433Mhz Datalink von 3DR, Firmware lt. Mission Planer, alles Eingerichtet und Kalibriert. erfolgreich ca. 3 Wochen lang Testflüge mit Althold, Loiter und teils Auto.
... und seit letzer Woche hebt der Vogel nur noch jedes 5 mal gerade nach oben ab. Meist dreht ein Teil der Motoren nicht sauber hoch und es sieht so aus als will er noch um die Yaw Achse drehen. Bevor er kippt und auf dem Rücken landet.
Heute Arm, Start, Flug, Landung, Disarm, Arm, Startversuch, Rückenlage...
Im Moment bin ich etwas ratlos, was da noch schief laufen kann, zumal im Moment nicht mal ein Gimbal oder sonst was montiert ist. Es gab auch vorher keine Crashs oder harten Landungen, dass ich vermuten könnte es wäre irgendwas defekt.
Anbei noch eine kurze Log Datei vom letzten Versuch.
Vielen Dank!
nachdem ich bereits einige Zeit mitlese und dankenswerterweise schon viele Informationen erhalten habe, benötige ich nun doch Hilfe, so dass ich auch aktiv schreiben muss...
Meine Bisherigen Flugerfahrungen waren mit einem DJI Phantom 2 und einem Revell Nanoquad zum Spaß für Indoor.
Konkret geht es um einen F550 mit E300 Kit (E300 ESC, und DJI 2212/920 Motoren), Flight Controller ein original 3DR Pixhawk Schaumstoffgelagert mit 3DR uBlox GPS/Mag in ca. 5 cm Entfernung auf einem kleinen Masten. 433Mhz Datalink von 3DR, Firmware lt. Mission Planer, alles Eingerichtet und Kalibriert. erfolgreich ca. 3 Wochen lang Testflüge mit Althold, Loiter und teils Auto.
... und seit letzer Woche hebt der Vogel nur noch jedes 5 mal gerade nach oben ab. Meist dreht ein Teil der Motoren nicht sauber hoch und es sieht so aus als will er noch um die Yaw Achse drehen. Bevor er kippt und auf dem Rücken landet.
Heute Arm, Start, Flug, Landung, Disarm, Arm, Startversuch, Rückenlage...
Im Moment bin ich etwas ratlos, was da noch schief laufen kann, zumal im Moment nicht mal ein Gimbal oder sonst was montiert ist. Es gab auch vorher keine Crashs oder harten Landungen, dass ich vermuten könnte es wäre irgendwas defekt.
Anbei noch eine kurze Log Datei vom letzten Versuch.
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