Ich bin gerade dabei einen frisch aufgebauten Quadro Copter zu testen, Copter wurde von mir gebaut und wirklich extrem sauber und ordentlich gearbeitet (ist bereits der 8 Copter den ich dieses Modelles mit den selben Komponenten baue).. Einziger Unterschied erstmals APM 2.8 im Einsatz...
Kann vl mal jemand sich mein Log File anschauen, ich hab für den Test (alles inkl. Arming gelogt)
Das Log File beinhaltet 2 Flüge, was man anhand der RCIN und RCOUT Werte gut erkennen kann, dabei geht es rein um den 2. (kürzeren) Flug (Bei mir beginnt der Flug bei 40000 in der Log Timeline).
Beim ersten Flug war der Copter festgebunden und wurde mit Vollgass ca. 5 min getestet (ohne Ausfälle)
30Amp Esc für max 17Amp Motoren, sollte ein ESC Unterdimentionierung ausschliesen...
Beim zweiten Flug wurde der Copter nur bodennah geflogen, bei einer Roll- Rechts Bewegung kippte der Copter über... Das passierte bei diesem Copter bereits das 2. Mal
Mit einem gebrochenen Rotor hält sich der Schaden in Grenzen...
Log File: Download: 15-01-24_12-21-41.bin
Kann vl mal jemand sich mein Log File anschauen, ich hab für den Test (alles inkl. Arming gelogt)
Das Log File beinhaltet 2 Flüge, was man anhand der RCIN und RCOUT Werte gut erkennen kann, dabei geht es rein um den 2. (kürzeren) Flug (Bei mir beginnt der Flug bei 40000 in der Log Timeline).
Beim ersten Flug war der Copter festgebunden und wurde mit Vollgass ca. 5 min getestet (ohne Ausfälle)
30Amp Esc für max 17Amp Motoren, sollte ein ESC Unterdimentionierung ausschliesen...
Beim zweiten Flug wurde der Copter nur bodennah geflogen, bei einer Roll- Rechts Bewegung kippte der Copter über... Das passierte bei diesem Copter bereits das 2. Mal
Mit einem gebrochenen Rotor hält sich der Schaden in Grenzen...
Log File: Download: 15-01-24_12-21-41.bin