Hallo zusammen!
Ich hab hier im Forum zwar schon ein thread offen, denke aber das man dies ruhig als eigenes Thema führen kann.
Ich besitzen den Bumblebee mit Original Motoren, jedoch mit anderen Reglern sowie dem APM2.5 als FC.
Das ding Fliegt sich zwar langsam einigermassen gut, obwohl ich an den Einstellungen praktisch noch nichts geändert habe, aber ich bemerke einfach folgendes Verhalten:
Habe ich am Copter nur ein 3200er Akku fliegt er sauber und relativ gut. Wenn ich etwas Gas wegnehme kommt er langsam runter wie ich dies auch möchte.
Habe allerdings ansonsten 5000er Akkus welche etwas (wirklich nicht extrem) schwerer sind.
Nun habe ich zusätzlich noch die GoPro am Quadrocopter Montiert (ohne Gimbal, dies muss ich zuerst Reparieren).
Wenn ich nun so fliege und nur etwas Gas wegnehme kommt das teil wie ne Rakete runter und ich komm nur wieder hoch wenn ich den Gas stick komplett hochziehe.
Starten tut er aber auch mit dieser Kombi bei 40-50% was ja eigentlich gut passen sollte.
Früher flog er sogar noch mit Gimbal, da aber auch das genannte Problem mit dem rapiden Sinken.
Nun weis ich nicht ob dies an den PID Parametern liegt und die FC einfach nicht korrekt stabilisiert oder ob er doch untermotorisiert ist bei dieser Kombi?
Eigentlich wollte ich anstelle der GoPro mal eine Nikon P7700 mit anboard nehmen aber wenn es wirklich wegen dem Gewicht ist kann ich dies gleich wieder vergessen.
Ans Tuning hab ich mich noch nicht gewagt, weil die aktuelle Missionplanner Software entweder ein Bug hat oder sonst etwas nicht stimmt. Das Syncen per Telemetrie (und auch USB) dauert bei mir extrem lange und oft werden die Parameter nicht übernommen.
Ich hab hier im Forum zwar schon ein thread offen, denke aber das man dies ruhig als eigenes Thema führen kann.
Ich besitzen den Bumblebee mit Original Motoren, jedoch mit anderen Reglern sowie dem APM2.5 als FC.
Das ding Fliegt sich zwar langsam einigermassen gut, obwohl ich an den Einstellungen praktisch noch nichts geändert habe, aber ich bemerke einfach folgendes Verhalten:
Habe ich am Copter nur ein 3200er Akku fliegt er sauber und relativ gut. Wenn ich etwas Gas wegnehme kommt er langsam runter wie ich dies auch möchte.
Habe allerdings ansonsten 5000er Akkus welche etwas (wirklich nicht extrem) schwerer sind.
Nun habe ich zusätzlich noch die GoPro am Quadrocopter Montiert (ohne Gimbal, dies muss ich zuerst Reparieren).
Wenn ich nun so fliege und nur etwas Gas wegnehme kommt das teil wie ne Rakete runter und ich komm nur wieder hoch wenn ich den Gas stick komplett hochziehe.
Starten tut er aber auch mit dieser Kombi bei 40-50% was ja eigentlich gut passen sollte.
Früher flog er sogar noch mit Gimbal, da aber auch das genannte Problem mit dem rapiden Sinken.
Nun weis ich nicht ob dies an den PID Parametern liegt und die FC einfach nicht korrekt stabilisiert oder ob er doch untermotorisiert ist bei dieser Kombi?
Eigentlich wollte ich anstelle der GoPro mal eine Nikon P7700 mit anboard nehmen aber wenn es wirklich wegen dem Gewicht ist kann ich dies gleich wieder vergessen.
Ans Tuning hab ich mich noch nicht gewagt, weil die aktuelle Missionplanner Software entweder ein Bug hat oder sonst etwas nicht stimmt. Das Syncen per Telemetrie (und auch USB) dauert bei mir extrem lange und oft werden die Parameter nicht übernommen.