Hallo zusammen,
habe in den letzten Tagen mein 1. Projekt beendet.
verbaut ist:
-Flyduino Cheese Plate
-4x 34 cm, CFK-Rundrohre
-4x Gaui Regler 18Amp
-4x MK2832/35
-Landegestell + gimbal von Quadframe
-LED"s vorne Blau hinten Rot
-Naza Einheit
-11"x4.7 Props
-3S 4000APL Lipo
alles zusammen mit einem Gewicht von knapp 1400g bei einer Größe von 70cm von Motor zu Motor
gestern abend war ich mal bei Wind Probe Schweben um zu schauen ob alles so geht wie ich es mir vorstellte.
Trotz gegen steuern kam ich auf gut 13min Flugzeit und im Lipo war eine Restspannung von 10,8Volt.
für Verbesserungsvorschläge wäre ich dankbar
Lieben Gruß Jens
habe in den letzten Tagen mein 1. Projekt beendet.
verbaut ist:
-Flyduino Cheese Plate
-4x 34 cm, CFK-Rundrohre
-4x Gaui Regler 18Amp
-4x MK2832/35
-Landegestell + gimbal von Quadframe
-LED"s vorne Blau hinten Rot
-Naza Einheit
-11"x4.7 Props
-3S 4000APL Lipo
alles zusammen mit einem Gewicht von knapp 1400g bei einer Größe von 70cm von Motor zu Motor
gestern abend war ich mal bei Wind Probe Schweben um zu schauen ob alles so geht wie ich es mir vorstellte.
Trotz gegen steuern kam ich auf gut 13min Flugzeit und im Lipo war eine Restspannung von 10,8Volt.
für Verbesserungsvorschläge wäre ich dankbar
Lieben Gruß Jens
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