Flyduino Hexacopter - ein Motor läuft nicht

A1313

Neuer Benutzer
#1
Hallo zusammen,

Ich habe zwei Probleme mit meinem neuen Copter und weiß nicht weiter.

Bauteile:
Platine: Flyduino
Codec: Multiwii 1.9 neuere Version
Sensor: IMU 10DOF LLC
ESC: Turnigy Plush 40 A (Ich weiß viel zu groß, habe ich aber geschenkt bekommen)
Motoren: Turnigy D2836/11 750KV

Die ESC's habe ich alle am Empfänger calibriert.

Nun mein 1. Problem, ein Motor will nicht.
Wenn ich ihn mit einem Servotester verbinde läuft er einwandfrei, an der Platine nicht.
Auch nicht an Ausgängen der anderen Motoren die funktionieren.
ESC oder Motor kaputt? Aber warum läuft das mit Servotester?

Mein 2. Problem, Arming.
Mit FTDI Stecker läßt sich die Platine scharfstellen, alles wie es sein soll.
Ohne FTDI Stecker läuft garnix.

Für weitere Hinweise und Lösungsvorschläge wäre ich dankbar,
habe schon alles dreimal zerlegt neu aufgebaut und programmiert.
 
#2
Hallo,

Empfänger über Summensignal angeschlossen?
Bei mir gingen 2 Motoren nicht, hatte aber zu dem Zeitpunkt nicht daran gedacht, das der Hexacopter ein Sumsi brauch.

Gehen den andern Motoren mit Regler an diesem Ausgang?

Grus
Fred
 

A1313

Neuer Benutzer
#4
Hallo,

habe meinen Empfänger so angeschlossen wie bei meinem Quardcopter.
Das mit dem Summensignal hatte ich noch nicht auf dem Zettel, vielen dank dafür.
Ich habe die anderen Motoren nicht an dem Problemausgang getestet.
Aber andersrum den Problemmotor an funktionierende Ausgänge gesteckt,
selbes Ergebnis dieser eine Motor will meine Platine nicht.

Screenshot liefer ich morgen nach.
 

r0sewhite

Erfahrener Benutzer
#5
Summensignal ist beim Flyduino gar nicht nötig. Es handelt sich doch nicht um ein Pro Mini.

Wenn der ESC zwar mit Servotester, jedoch an keinem der Motorausgänge laufen will, kann man das Flyduino ausschließen und dann hilft auch ein Screenshot nichts. Ich würde den ESC nochmal neu anlernen. Das ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass da etwas schief gelaufen ist.

Läuft der Motor denn am Servotester auch mit sehr niedriger Gaskanalöffnung an oder erst, wenn man weiter aufdreht?
 

A1313

Neuer Benutzer
#6
So habe das ESC nochmal angelernt, keine Besserung.

Beim Servotester läuft der Motor relativ schnell an, nicht sofort aber dann.
Wie soll ich das besser beschreiben?

Was jetzt noch dazukommt, ist das der Motor nach dem Einschalten anfängt zu piepen. Und zwar ein schnelles piepen das auch nicht aufhört.
Wenn ich das richtig in der Anleitung gelesen habe heißt das "Throttle stick is not in lowest position" in der GUI sehe ich aber das die Motoren ja noch garnicht angesteuert werden.
 
G

Gelöschtes Mitglied 1973

Gast
#7
klingt genau wie wenn das esc nicht richtig angelernt ist für den stickweg.
sicher das du das richtig gemacht hast?

ansonsten wird das esc nen schuss haben.
 

A1313

Neuer Benutzer
#8
Habe das ESC bestimmt schon 5-10 mal angelernt.
Ich werde es mal wechsel, blöd das ich das schön verlötet habe.
Und ich warte auf Post um mir einen Verteiler zu bauen damit ich mal alle auf einmal anlernen kann.
 

A1313

Neuer Benutzer
#9
So um das Thema abzuschließen, ESC getauscht alles läuft wie es soll.
Warum das Ding kaputt ist keine Ahnung.

Was ich noch anmerken wollte, habe oben noch ein zweites Problem geschildert.
Konnte ich auch lösen, man muß bei der Flyduino noch eine Diode einlöten.

Danke an alle.
 

r0sewhite

Erfahrener Benutzer
#11
A1313 hat gesagt.:
So um das Thema abzuschließen, ESC getauscht alles läuft wie es soll.
Warum das Ding kaputt ist keine Ahnung.
Kommt vor, es ist halt Billigzeug. Mir sind sogar schon welche bei der ersten Inbetriebnahme abgefackelt.

A1313 hat gesagt.:
Was ich noch anmerken wollte, habe oben noch ein zweites Problem geschildert.
Konnte ich auch lösen, man muß bei der Flyduino noch eine Diode einlöten.
Wo hast Du da eine Diode eingelötet?
 
FPV1

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