Hallo liebe FPV-Community,
da ich mich noch nicht vorgestellt habe, tue ich das hier direkt. Ich bin Jonas, komme aus Kiel und habe im letzten Winter angefangen einen Multiwiicopter zu bauen. Das hat auch alles ganz gut geklappt, aber jetzt kommen langsam kleine Fehler auf die einem den Spaß verderben.
Im Vorfeld vielleicht ein paar technische Daten:
- Warthox MWC Board v2
- Arduino Pro Mini 16 MHz 5v 128
- 4x 28A 2200KV SP Brushless Outrunner Motor
- 4x Hobbywing 10Amp ESC Speed controller
- DROTEK MPU 6050 IMU 10DOF
Meine Knipse ist eine Graupner MX-12 und ich habe drei 2200er turnigy Akkus.
Nun zu meinem Problem: Zuersteinmal kann ich den Kopter nur noch armen wenn ich den YAW Stick nach rechts ziehe. Normalerweise sollte eigentlich der Throttel Stick armen, das tut er komischer Weise nicht mehr. Das ist aber nicht so wild, Gewöhnungssache. Nachdem ich den Kopter nun gearmt habe und langsam Gas gebe und der Kopter abhebt jedoch nicht bei der konstanten Gas-Leistung bleibt sondern danach wieder rapide nachlässt und einfach zu Boden fällt. Habe schon in der Multiwiikonfig geschaut wie es um die Werte steht, die sind jedoch alles ruhig und konstant, schwanken also nicht übermäßig.
Hat jemand das Problem eventuell auch schon mal gehabt und hat vielleicht einen Tip parat?
Schon mal im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
da ich mich noch nicht vorgestellt habe, tue ich das hier direkt. Ich bin Jonas, komme aus Kiel und habe im letzten Winter angefangen einen Multiwiicopter zu bauen. Das hat auch alles ganz gut geklappt, aber jetzt kommen langsam kleine Fehler auf die einem den Spaß verderben.
Im Vorfeld vielleicht ein paar technische Daten:
- Warthox MWC Board v2
- Arduino Pro Mini 16 MHz 5v 128
- 4x 28A 2200KV SP Brushless Outrunner Motor
- 4x Hobbywing 10Amp ESC Speed controller
- DROTEK MPU 6050 IMU 10DOF
Meine Knipse ist eine Graupner MX-12 und ich habe drei 2200er turnigy Akkus.
Nun zu meinem Problem: Zuersteinmal kann ich den Kopter nur noch armen wenn ich den YAW Stick nach rechts ziehe. Normalerweise sollte eigentlich der Throttel Stick armen, das tut er komischer Weise nicht mehr. Das ist aber nicht so wild, Gewöhnungssache. Nachdem ich den Kopter nun gearmt habe und langsam Gas gebe und der Kopter abhebt jedoch nicht bei der konstanten Gas-Leistung bleibt sondern danach wieder rapide nachlässt und einfach zu Boden fällt. Habe schon in der Multiwiikonfig geschaut wie es um die Werte steht, die sind jedoch alles ruhig und konstant, schwanken also nicht übermäßig.
Hat jemand das Problem eventuell auch schon mal gehabt und hat vielleicht einen Tip parat?
Schon mal im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.