Hallo Leute,
ich bin von den Flugleistungen meines 250er Copters enttäuscht. Er hat wenig Durchzug, lässt sich schlecht abfangen (sackt aus starken Sinkflug selbst bei Vollgas noch einige Meter durch) und hat geringe Flugzeit (3:00 - 3:30 Min).
Könntet ihr bitte kurz drüber gucken, ob ich einen offensichtlichen Bug in meiner Konfiguration habe:
Hier habe ich auch ein Video. Geflogen mit den GemFan 5030. Meiner Meinung nach drehen die Motoren fast immer an der Drehzahlgrenze und und die Propeller rauschen, als würden sie nicht mehr richtig 'greifen'?
Ab 3:05 Min scheint mindestens ein Motor auf Vollgas hängen zu bleiben und der Copter ist nicht mehr kontrollierbar. Aktiv gesteuert habe ich Dies eigentlich nicht. In diesen Kurven ist mir der Copter mehrfach plötzlich unkontrollierbar ins Gras gefallen, entweder weil nicht ausreichend zusätzliche Leistung zur Verfügung stand (da die Motoren sowieso fast an der max. Drehzahl waren) oder weil eine ESC auf Dauer-Vollgas gegangen ist.
In einem anderen Flug hatte ich ein ähnlich merkwürdiges Verhalten. Ich musste den Knüppel plötzlich auf 50% Roll halten, nur um den Copter horizontal halten zu können. Nach erneutem Anstecken des Akkus war wieder alles i.O.
Hierzu
Habt ihr einen Rat für mich? So zu fliegen macht aktuell wenig Spaß bzw. führt teilweise zu ernsten/kritischen Situationen.
Danke und Grüße,
Bastian
ich bin von den Flugleistungen meines 250er Copters enttäuscht. Er hat wenig Durchzug, lässt sich schlecht abfangen (sackt aus starken Sinkflug selbst bei Vollgas noch einige Meter durch) und hat geringe Flugzeit (3:00 - 3:30 Min).
Könntet ihr bitte kurz drüber gucken, ob ich einen offensichtlichen Bug in meiner Konfiguration habe:
- Hovership MHQ2
- Abfluggewicht: ca 550g
NAZE32 Acro mit CleanFlight 1.9.0 (MultiWii rewrite) - 3S Turnigy 1300mAh 30C
- Afro ESC 12 A mit AFRO NFET V2014 SimonK durch kkMulticopter geflasht
- Quanum MT Series 1806 2300KV Brushless Multirotor Motor Built by DYS
- GemFan 5030 (3:30 Min Flugzeit) bzw. HQProp 5040 (3:00 Min) mit ähnlichen Flugleistungen
Hier habe ich auch ein Video. Geflogen mit den GemFan 5030. Meiner Meinung nach drehen die Motoren fast immer an der Drehzahlgrenze und und die Propeller rauschen, als würden sie nicht mehr richtig 'greifen'?
Ab 3:05 Min scheint mindestens ein Motor auf Vollgas hängen zu bleiben und der Copter ist nicht mehr kontrollierbar. Aktiv gesteuert habe ich Dies eigentlich nicht. In diesen Kurven ist mir der Copter mehrfach plötzlich unkontrollierbar ins Gras gefallen, entweder weil nicht ausreichend zusätzliche Leistung zur Verfügung stand (da die Motoren sowieso fast an der max. Drehzahl waren) oder weil eine ESC auf Dauer-Vollgas gegangen ist.
In einem anderen Flug hatte ich ein ähnlich merkwürdiges Verhalten. Ich musste den Knüppel plötzlich auf 50% Roll halten, nur um den Copter horizontal halten zu können. Nach erneutem Anstecken des Akkus war wieder alles i.O.
Hierzu
Habt ihr einen Rat für mich? So zu fliegen macht aktuell wenig Spaß bzw. führt teilweise zu ernsten/kritischen Situationen.
Danke und Grüße,
Bastian