Servus,
hab heute mal die Zeit genutzt und meinen Quadro aufgebaut.
Verbaut ist das KKBoard mit XCopter Firmware V.2.3
- Keda A20-22L
- Graupner Prop 11x5
- Mystery Cloud 30A
- 3s Lipo
Zum Flugverhalten:
Abheben tut das ganze schon, fliegen ist mehr oder weniger auch möglich, leider aber nur bei ständigem aktiven steuern. Das Teil bleibt keine Sekunde auf einer Stelle, noch dazu dreht sich der Copter langsam im Uhrzeigersinn, muss ständig gegensteuern.
Knüppelmitten sind kalibiert. CG sollte auch stimmen (Gopro mal aussen vorgelassen), Vibrationen dürften keine vorhanden sein.
Ist das KK Board so schlecht oder liegt es am Reglerverhalten? Könnt ihr euch das erklären?
Habe schon vor auf dieses Set hier umzusteigen:
- http://flyduino.net/Flyduino-MEGA-Flight-Controller-CPU-Board
- http://flyduino.net/Flydusense-V12-Sensor-Bob
- http://flyduino.net/Flydubution-Stromverteiler-Board
- http://flyduino.net/Bosch-BMA020-Sensor-Board
Kann ich damit ein besseren Flugverhalten erwarten?
viele Grüße
Julian
hab heute mal die Zeit genutzt und meinen Quadro aufgebaut.
Verbaut ist das KKBoard mit XCopter Firmware V.2.3
- Keda A20-22L
- Graupner Prop 11x5
- Mystery Cloud 30A
- 3s Lipo
Zum Flugverhalten:
Abheben tut das ganze schon, fliegen ist mehr oder weniger auch möglich, leider aber nur bei ständigem aktiven steuern. Das Teil bleibt keine Sekunde auf einer Stelle, noch dazu dreht sich der Copter langsam im Uhrzeigersinn, muss ständig gegensteuern.
Knüppelmitten sind kalibiert. CG sollte auch stimmen (Gopro mal aussen vorgelassen), Vibrationen dürften keine vorhanden sein.
Ist das KK Board so schlecht oder liegt es am Reglerverhalten? Könnt ihr euch das erklären?
Habe schon vor auf dieses Set hier umzusteigen:
- http://flyduino.net/Flyduino-MEGA-Flight-Controller-CPU-Board
- http://flyduino.net/Flydusense-V12-Sensor-Bob
- http://flyduino.net/Flydubution-Stromverteiler-Board
- http://flyduino.net/Bosch-BMA020-Sensor-Board
Kann ich damit ein besseren Flugverhalten erwarten?
viele Grüße
Julian