Hallo Freunde der falsch eingestellten PID-Werte
Ich habe mit einen Mini-Hexacopter zusammengeschustert. Durchmesser ca. 30 cm. Beim ersten Flugversuch hat sich das Teil aufgeschaukelt. Also habe ich angefangen die PI-Werte zu verändern. In dem was ich aus dem Netz ableiten konnte, müssen die Gain-Werte verringert werden...vermute wegen der Größe des Copters? Okay, nun schaukelt das Teil nicht mehr so heftig, aber es ist auch nicht mehr steuerbar (im SL-Modus). Man muss schon heftig an den beiden Knüppeln reißen, damit eine Reaktion erfolgt. Was habe ich da falsch gemacht? Einstellung D/R und Expo an der Funke haben quasi keine Auswirkung. Ohne SL habe ich es noch nicht probiert.
Ich habe mit einen Mini-Hexacopter zusammengeschustert. Durchmesser ca. 30 cm. Beim ersten Flugversuch hat sich das Teil aufgeschaukelt. Also habe ich angefangen die PI-Werte zu verändern. In dem was ich aus dem Netz ableiten konnte, müssen die Gain-Werte verringert werden...vermute wegen der Größe des Copters? Okay, nun schaukelt das Teil nicht mehr so heftig, aber es ist auch nicht mehr steuerbar (im SL-Modus). Man muss schon heftig an den beiden Knüppeln reißen, damit eine Reaktion erfolgt. Was habe ich da falsch gemacht? Einstellung D/R und Expo an der Funke haben quasi keine Auswirkung. Ohne SL habe ich es noch nicht probiert.