Hallo zusammen
Da ich im Kaufberatungs Threat schon angedroht hab einen kleinen Bericht über den Copter zu machen
hier mal ein paar Bilder und n paar Worte .... (bin kein Mensch großer Reden
)
Angefangen hats mit der Idee wieder mal mit T-Rex 450 zu fliegen, da so n Heli aber doch recht gefährlich werden kann wollte ich mich vorher in die Steuerung um einiges Verbessern.
Daher kam mir die Idee eine 3D Copter zu baun... und wegen der besseren Sichtbarkeit sollte es ein y3 werden... y6 war mir dann doch zu Teuer und zu Schwer.
Angefangen hats dann mit der 3D CAD Zeichnung und ein paar fragen in dem Threat hier:
http://fpv-community.de/showthread.php?53680-Y3-Tri-Copter-3D-Trainer-Komponenten-Frage
Die Motoren zu finden und zu bekommen war ja noch eine einfache Aufgabe ...
Die Regler zu finden hingegen war schon etwas Kniffliger, die waren nämlich nicht bei Flyduino lieferbar, und werden es wahrscheinlich auch in nächster zeit nicht werden :/
Dann hab ich Max aka Teramax Verkaufs Threat gesehen wo er ein paar von denen Verkauft ...
tja 3,2,1 Meins
Wo ich dann alles zusammen hatte hab ich den Frame mal aus 1.5mm Birkensperrholz ausgefräst um zu schaun ob eh alles passt.
Danach hab ich ihn mal grob zusammen gebaut und bin drauf gekommen, ich muss die Motorträger Dicker machen und ein wenig was ausräumen um die Motor schrauben zu versenken, sonst passt das ganze nicht auf das Alu 4Kant,
dann noch ein paar M3 Microbarbs Einpressmuttern bestellt, um die Motorträger besser zu befestigen.
Wo dann alles mal gepasst hat und ich die Regler endlich dazu gebracht habe mit mir zu Reden
( http://fpv-community.de/showthread....bt-s-was-Neues&p=724197&viewfull=1#post724197 ), gings dann eigentlich recht schnell das ganze in eine ansehnliche Form zu bringen.
Heute hab ich dann den Feinschliff gemacht, Regler angelötet, Eingeschrumpft, NanoWii und die Regler Programmiert und dann den ersten Testlauf gemacht...
so genug gelabert ... hier ein paar Bilder die ich ab und zu gemacht hab:
Anhang anzeigen 113271 Anhang anzeigen 113272 Anhang anzeigen 113273 Anhang anzeigen 113274 Anhang anzeigen 113275 Anhang anzeigen 113276 Anhang anzeigen 113277 Anhang anzeigen 113278
und zu guter letzt noch ein kleines Test Video
https://www.youtube.com/watch?v=4TuA0nDLu2Y&feature=youtu.be
Wann dann der ersten Flug kommt weiß ich noch nicht ... das Wetter, ja es is recht bescheiden momentan
Da ich im Kaufberatungs Threat schon angedroht hab einen kleinen Bericht über den Copter zu machen
hier mal ein paar Bilder und n paar Worte .... (bin kein Mensch großer Reden
Angefangen hats mit der Idee wieder mal mit T-Rex 450 zu fliegen, da so n Heli aber doch recht gefährlich werden kann wollte ich mich vorher in die Steuerung um einiges Verbessern.
Daher kam mir die Idee eine 3D Copter zu baun... und wegen der besseren Sichtbarkeit sollte es ein y3 werden... y6 war mir dann doch zu Teuer und zu Schwer.
Angefangen hats dann mit der 3D CAD Zeichnung und ein paar fragen in dem Threat hier:
http://fpv-community.de/showthread.php?53680-Y3-Tri-Copter-3D-Trainer-Komponenten-Frage
Die Motoren zu finden und zu bekommen war ja noch eine einfache Aufgabe ...
Die Regler zu finden hingegen war schon etwas Kniffliger, die waren nämlich nicht bei Flyduino lieferbar, und werden es wahrscheinlich auch in nächster zeit nicht werden :/
Dann hab ich Max aka Teramax Verkaufs Threat gesehen wo er ein paar von denen Verkauft ...
tja 3,2,1 Meins
Wo ich dann alles zusammen hatte hab ich den Frame mal aus 1.5mm Birkensperrholz ausgefräst um zu schaun ob eh alles passt.
Danach hab ich ihn mal grob zusammen gebaut und bin drauf gekommen, ich muss die Motorträger Dicker machen und ein wenig was ausräumen um die Motor schrauben zu versenken, sonst passt das ganze nicht auf das Alu 4Kant,
dann noch ein paar M3 Microbarbs Einpressmuttern bestellt, um die Motorträger besser zu befestigen.
Wo dann alles mal gepasst hat und ich die Regler endlich dazu gebracht habe mit mir zu Reden
( http://fpv-community.de/showthread....bt-s-was-Neues&p=724197&viewfull=1#post724197 ), gings dann eigentlich recht schnell das ganze in eine ansehnliche Form zu bringen.
Heute hab ich dann den Feinschliff gemacht, Regler angelötet, Eingeschrumpft, NanoWii und die Regler Programmiert und dann den ersten Testlauf gemacht...
so genug gelabert ... hier ein paar Bilder die ich ab und zu gemacht hab:
Anhang anzeigen 113271 Anhang anzeigen 113272 Anhang anzeigen 113273 Anhang anzeigen 113274 Anhang anzeigen 113275 Anhang anzeigen 113276 Anhang anzeigen 113277 Anhang anzeigen 113278
und zu guter letzt noch ein kleines Test Video
https://www.youtube.com/watch?v=4TuA0nDLu2Y&feature=youtu.be
Wann dann der ersten Flug kommt weiß ich noch nicht ... das Wetter, ja es is recht bescheiden momentan