Moin moin,
ich hab da ein Problem bei dem ich nicht mehr weiter komme
Daten:
Quadrocopter
RCTimer CRIUS V2
MegapirateNG 3.1.5
Von Vorne:
Von Hinten
Mein Problem ist folgendes: ich habe letzte Woche einen S-Bus to cppm Adapter bekommen, dabei habe ich auch gleich ein kleineres 5V BEC verbaut. Um den S-Bus bzw ppm zu nutzten musste ich die Software neu aufspielen. Seitdem habe ich das Problem, das der Copter im Loiter Modus nen toilet bowl effect efeckt macht. Im Radius von ca 2-5 Metern. Nach einigen Recherchen, stellte ich den fest das der Kompass um 20° verdreht ist...
Den Adapter und das BEC habe ich unter die Alu teile vom Copter gesetzt, sodass die eigentlich nicht stören können, alles andere ist so geblieben.
Ich habe gestern den ganzen Tag versucht den Kompass neu zu Kalibrieren, die Mag-Dec hab ich wie vorher auch schon Manuel eingetragen. Ich bin sogar extra noch in die Felder gefahren um die Kalibrierung dort nochmal zu versuchen.
Hat jemand noch eine Idee was ich falsch gemacht habe bzw. wo ich nochmal suchen könnte? Meine nächste Idee wäre den das Board einmal einzeln zu betreiben, aber bevor ich jetzt mein copter ganz zerlege wollte ich erst mal fragen.
Gruß Tim
ich hab da ein Problem bei dem ich nicht mehr weiter komme
Daten:
Quadrocopter
RCTimer CRIUS V2
MegapirateNG 3.1.5
Von Vorne:
Von Hinten
Mein Problem ist folgendes: ich habe letzte Woche einen S-Bus to cppm Adapter bekommen, dabei habe ich auch gleich ein kleineres 5V BEC verbaut. Um den S-Bus bzw ppm zu nutzten musste ich die Software neu aufspielen. Seitdem habe ich das Problem, das der Copter im Loiter Modus nen toilet bowl effect efeckt macht. Im Radius von ca 2-5 Metern. Nach einigen Recherchen, stellte ich den fest das der Kompass um 20° verdreht ist...
Den Adapter und das BEC habe ich unter die Alu teile vom Copter gesetzt, sodass die eigentlich nicht stören können, alles andere ist so geblieben.
Ich habe gestern den ganzen Tag versucht den Kompass neu zu Kalibrieren, die Mag-Dec hab ich wie vorher auch schon Manuel eingetragen. Ich bin sogar extra noch in die Felder gefahren um die Kalibrierung dort nochmal zu versuchen.
Hat jemand noch eine Idee was ich falsch gemacht habe bzw. wo ich nochmal suchen könnte? Meine nächste Idee wäre den das Board einmal einzeln zu betreiben, aber bevor ich jetzt mein copter ganz zerlege wollte ich erst mal fragen.
Gruß Tim