Hallo Community,
bevor ich gleich loslege, ganz kurz eine persönliche Vorstellung,
Ich bin 53 J. und hab im Dezember letzten Jahres in Pro 7 über den Bau einer Fufi Drohne gehört
Und wurde davon Inspiriert.
Vorkenntnisse waren bis Dato also keine vorhanden.
Nach Recherchen war mir klar das dies so nicht zu Realisieren ist
Und habe im Februar 2015 mit dem Bau eines DJI F450 angefangen den ich nach 2-3 Flügen die sehr kurz
waren der Stabilität wegen den F450 zum DJI F550 umgebaut.
Als Funke habe ich mir von graupner die MX 20 zugelegt.
Ist geflogen lag sehr Stabil hat aber am Samstag Nachmittag vor 2 Wochen aus unerklärlichen Gründen 2 mal versucht sich selbstständig zu machen.
Dann jedesmal die Enstscheidung von mit das gute Stück aus 10-20 m Höhe per Not Aus Runterzuholen.
Glück gehabe nur 2 Props def. GPS Mast gebrochen und eine LED Stripe zerbröselt.
Jetzt ist alles Repariert, Imu Kalibriert und Gainwerte neu erflogen und eingestellt.
Die Dual Rate jetzt auf 90% ( weiter runter lässt er sich nicht starten) und die Expo auf 40 %.
Jetzt fliegt er weicher.
Musste aber feststellen dass der Kopter beim Fliegen im Stand (GPS Betrieb) immer einen Bogen von 4-5 Metern machtmacht und seine Position sucht.
Da bin ich noch auf Fehlersuche.
Flugerfahrung habe ich wenig (keine) und versuche gerade das Fliegen zu erlernen bzw. mich an den Flugbetrieb Manöver
langsam ranzutasten.
DANKE,!!!!!! Tolle ,Infos und Anleitung, Beschreibung und Kommentierung
Gruß Walter
bevor ich gleich loslege, ganz kurz eine persönliche Vorstellung,
Ich bin 53 J. und hab im Dezember letzten Jahres in Pro 7 über den Bau einer Fufi Drohne gehört
Und wurde davon Inspiriert.
Vorkenntnisse waren bis Dato also keine vorhanden.
Nach Recherchen war mir klar das dies so nicht zu Realisieren ist
Und habe im Februar 2015 mit dem Bau eines DJI F450 angefangen den ich nach 2-3 Flügen die sehr kurz
waren der Stabilität wegen den F450 zum DJI F550 umgebaut.
Als Funke habe ich mir von graupner die MX 20 zugelegt.
Ist geflogen lag sehr Stabil hat aber am Samstag Nachmittag vor 2 Wochen aus unerklärlichen Gründen 2 mal versucht sich selbstständig zu machen.
Dann jedesmal die Enstscheidung von mit das gute Stück aus 10-20 m Höhe per Not Aus Runterzuholen.
Glück gehabe nur 2 Props def. GPS Mast gebrochen und eine LED Stripe zerbröselt.
Jetzt ist alles Repariert, Imu Kalibriert und Gainwerte neu erflogen und eingestellt.
Die Dual Rate jetzt auf 90% ( weiter runter lässt er sich nicht starten) und die Expo auf 40 %.
Jetzt fliegt er weicher.
Musste aber feststellen dass der Kopter beim Fliegen im Stand (GPS Betrieb) immer einen Bogen von 4-5 Metern machtmacht und seine Position sucht.
Da bin ich noch auf Fehlersuche.
Flugerfahrung habe ich wenig (keine) und versuche gerade das Fliegen zu erlernen bzw. mich an den Flugbetrieb Manöver
langsam ranzutasten.
DANKE,!!!!!! Tolle ,Infos und Anleitung, Beschreibung und Kommentierung
Gruß Walter