Zu mir: Ich baue seit 4 Jahren Copter. Viele mit Multiwii, letztes Jahr ein paar mit Openpilot, dann Clean- und Betaflight, zwischendurch bin ich auch irgendwann mal ne Naza Lite geflogen. Nun habe ich eine MiniAPM (Neuland für mich).
Zur Hardware:
MinAPM (ebay), HK 3A low Noise BEC, Tgy Plush18A mit BlHeli, 35xx 750KV T-Motoren@12x3,8@4S. Ultimate LRS (Orange 433 MHz 1WTx, 100mWRx) für RC-Steuerung UND Telemetrie. Ublox Neo6 Modul mit Compass.
Flashen und Wizard liefen durch, ESC angelernt, RC und ACC und MAG kalibriert. THR_MIN und MOT_Spin_armed eingestellt, alle Failsafe und Prearmchecks deaktiviert.
Der Copter lässt sich armen (manchmal erst beim 2-3. Mal). Beim ersten Versuch geht der Copter vorne hoch und man muss stark gegensteuern. Beim ersten mal habe ich Ihn aber in die Luft gebracht und konnte fliegen. Habe Roll kP auf RC-Ch6 (Poti) gelegt und den P-Wert erflogen. Dann wollte ich das gleiche mit Roll kD machen, da begann es, dass der Copter fast kein Gas mehr annahm (ich vermute, dass er nur von mot_spin_armed (Gas unten) auf thr_min (Vollgas) erhöht, mehr nicht, keine Regelung (weder in Acro noch in Stab, kein hochdrehen irgendwelcher Motoren, wenn man den Copter neigt).
Ich habe mehrfach Ardurover geflashed (zum bereinigen), dann Arducopter neu aufgespielt, immer mit dem gleichen Ergebnis: Beim ersten Versuch geht er vorn hoch, danach keine Gasannahme mehr.
Die Wirkrichtungen der Sensoren scheinen dem Bildchen im MP nach zu stimmen, die Motoren sind am richtigen Anschluss und drehen im Motortest auch voll hoch, die Drehrichtungen sind korrekt, die Props auch.....
Das Auslesen der Logs hat ergeben, dass vcc zu sehr schwankt, Brownout ist aber OK....
Nun bin ich mit meinen Ideen am Ende...... kann jemand helfen?
Zur Hardware:
MinAPM (ebay), HK 3A low Noise BEC, Tgy Plush18A mit BlHeli, 35xx 750KV T-Motoren@12x3,8@4S. Ultimate LRS (Orange 433 MHz 1WTx, 100mWRx) für RC-Steuerung UND Telemetrie. Ublox Neo6 Modul mit Compass.
Flashen und Wizard liefen durch, ESC angelernt, RC und ACC und MAG kalibriert. THR_MIN und MOT_Spin_armed eingestellt, alle Failsafe und Prearmchecks deaktiviert.
Der Copter lässt sich armen (manchmal erst beim 2-3. Mal). Beim ersten Versuch geht der Copter vorne hoch und man muss stark gegensteuern. Beim ersten mal habe ich Ihn aber in die Luft gebracht und konnte fliegen. Habe Roll kP auf RC-Ch6 (Poti) gelegt und den P-Wert erflogen. Dann wollte ich das gleiche mit Roll kD machen, da begann es, dass der Copter fast kein Gas mehr annahm (ich vermute, dass er nur von mot_spin_armed (Gas unten) auf thr_min (Vollgas) erhöht, mehr nicht, keine Regelung (weder in Acro noch in Stab, kein hochdrehen irgendwelcher Motoren, wenn man den Copter neigt).
Ich habe mehrfach Ardurover geflashed (zum bereinigen), dann Arducopter neu aufgespielt, immer mit dem gleichen Ergebnis: Beim ersten Versuch geht er vorn hoch, danach keine Gasannahme mehr.
Die Wirkrichtungen der Sensoren scheinen dem Bildchen im MP nach zu stimmen, die Motoren sind am richtigen Anschluss und drehen im Motortest auch voll hoch, die Drehrichtungen sind korrekt, die Props auch.....
Das Auslesen der Logs hat ergeben, dass vcc zu sehr schwankt, Brownout ist aber OK....
Nun bin ich mit meinen Ideen am Ende...... kann jemand helfen?