Der rechte hintere Motor (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2069__hexTronik_24gram_Brushless_Outrunner_1300kv.html) meines Quads deht aus irgendwelchen Gründen immer langsamer als die anderen 3. Es schein weder an Reglen noch Motoren ( wurden bereits ausgetauscht ) noch an der Software zu liegen, da ich dieses Problem sowohl bei Multiwii alsauch Arducopter habe. Auch im Mission Planner schein es so als ob alle Motoren nahezu das gleich starke signal bekommen würden. Acc ist richtig kalibriert PID Werte soweit Angepasst und Regler allesamt angelern.
Natürlich kann man das Ganze mit ner recht starken Trimmung (rund 38% des größtmöglichen "Servoweges") des Copters ausgleichen, doch das ist wohl auch nicht wirklich das Wahre.
Achja benutze ein MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module von hobbyking und 10 Amp turnigy Multistar Regler.
Weis leider echt keinen Rat mehr... Hat jemand schon mal das Selbe erlebt oder ne Idee woran das liegen könnte?
Grüße, QSXE
Natürlich kann man das Ganze mit ner recht starken Trimmung (rund 38% des größtmöglichen "Servoweges") des Copters ausgleichen, doch das ist wohl auch nicht wirklich das Wahre.
Achja benutze ein MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module von hobbyking und 10 Amp turnigy Multistar Regler.
Weis leider echt keinen Rat mehr... Hat jemand schon mal das Selbe erlebt oder ne Idee woran das liegen könnte?
Grüße, QSXE