Hallo,
also die Punkte die ich vorgestern hier schonmal gepostet habe konnte ich nun alle lösen.
Copter lies sich nun problemlos armen und lief dann schön bei 1064 im Leerlauf.
Ich war dann auch soweit dass ich die ersten Versuche machen wollte bzw. die PID-Werte einstellen wollte.
Bei dem ersten Test ist er im Gyromode gleich nach rechts gerollt.
Im Angle-Mode mit MAG ging er gefühlt ziemlich gleichmäßig in die Luft.
Hab ihn zu allen Versuchszwecken in der Hand gehalten, somit ist auch weiter nichts passiert.
Soweit so gut, nun wollte ich die PID-Werte einstellen und dachte mir einfacher ist es übers Handy (Crius V2 Board mit Bluetooth-Modul) mit der MultiWii Configurator App.
Zugriff ging problemlos, meine Werte hat er auch angezeigt.
Als ich dann den ersten Wert verändert hab (P-Wert von 3.3 runter auf 2.0) und auf das Board geschrieben hab, hab ich möglicherweise nicht lang genug gewartet und wollte die Motoren wieder armen um zu sehen wie er sich nun verhält.
Diesmal gingen zwar die rote und grüne LED an um zu signalisieren dass ARM erfolgte aber die Motoren liefen nicht mehr im Leerlauf.
Wenn ich ganz sachte Gas gebe läuft zuerst der Motor hinten rechts an, dann vorne links, vorne rechts und zum Schluss hinten links.
Sobald ich den Stick wieder zurück ziehe sind alle aus. Kein laufen im Leerlauf mehr wie vorher.
Hab dann den Sketch nochmal neu aufs Board geschrieben, ACC und MAG Kalibrierung nochmals durchgeführt und es hat nichts geholfen.
Anschließend den Gasweg des Q-Brain 4x25 ESC über das Crius Board neu angelernt, ebenfalls kein Erfolg.
Danach mit Minthrottle 1150 und 1300 experimentiert und gecheckt ob nicht evtl. der #define MOTOR_STOP aktiv ist. MOTOR_STOP ist nicht aktiv, die Versuche mit Minthrottle haben auch nichts ergeben.
PID-Wert wurde auch wieder auf die Standardeinstellung gesetzt.
Wo könnte der Fehler sein, fällt euch vielleicht etwas ein?
Gruß
also die Punkte die ich vorgestern hier schonmal gepostet habe konnte ich nun alle lösen.
Copter lies sich nun problemlos armen und lief dann schön bei 1064 im Leerlauf.
Ich war dann auch soweit dass ich die ersten Versuche machen wollte bzw. die PID-Werte einstellen wollte.
Bei dem ersten Test ist er im Gyromode gleich nach rechts gerollt.
Im Angle-Mode mit MAG ging er gefühlt ziemlich gleichmäßig in die Luft.
Hab ihn zu allen Versuchszwecken in der Hand gehalten, somit ist auch weiter nichts passiert.
Soweit so gut, nun wollte ich die PID-Werte einstellen und dachte mir einfacher ist es übers Handy (Crius V2 Board mit Bluetooth-Modul) mit der MultiWii Configurator App.
Zugriff ging problemlos, meine Werte hat er auch angezeigt.
Als ich dann den ersten Wert verändert hab (P-Wert von 3.3 runter auf 2.0) und auf das Board geschrieben hab, hab ich möglicherweise nicht lang genug gewartet und wollte die Motoren wieder armen um zu sehen wie er sich nun verhält.
Diesmal gingen zwar die rote und grüne LED an um zu signalisieren dass ARM erfolgte aber die Motoren liefen nicht mehr im Leerlauf.
Wenn ich ganz sachte Gas gebe läuft zuerst der Motor hinten rechts an, dann vorne links, vorne rechts und zum Schluss hinten links.
Sobald ich den Stick wieder zurück ziehe sind alle aus. Kein laufen im Leerlauf mehr wie vorher.
Hab dann den Sketch nochmal neu aufs Board geschrieben, ACC und MAG Kalibrierung nochmals durchgeführt und es hat nichts geholfen.
Anschließend den Gasweg des Q-Brain 4x25 ESC über das Crius Board neu angelernt, ebenfalls kein Erfolg.
Danach mit Minthrottle 1150 und 1300 experimentiert und gecheckt ob nicht evtl. der #define MOTOR_STOP aktiv ist. MOTOR_STOP ist nicht aktiv, die Versuche mit Minthrottle haben auch nichts ergeben.
PID-Wert wurde auch wieder auf die Standardeinstellung gesetzt.
Wo könnte der Fehler sein, fällt euch vielleicht etwas ein?
Gruß