Hallo. Kein Tag ohne Fehler Ich habe nun heute mein BG zusammengebaut, nachdem ich der Funktion mit fliegender Verkabelung schon getestet und für gut befunden habe. Aber heute läuft es nicht so recht, bzw. nur halb. Die Roll-Funktion ist fast einwandfrei. Aber Pitch macht Probleme.
Ein paar Sekunden nach dem Initialisieren fängt der Motor an zu vibrieren. Auf die Bewegungen vom Gimbal wird kaum noch reagiert, vermutlich weil die Vibrationen den Sensor stören. Ich habe dann mal den Gegentest gemacht und den Pitchmotor an den Rollanschluss gepackt. Da reagiert er richtig auf die Bewegungen vom Gimbal.
Umgekehrt ebenfalls. Der Rollmotor am Pitchanschluss reagiert auch normal.
Ich weiß nicht was anders ist, aber irgendwas stimmt nicht. Die Drehrichtung des Pitchmotors habe ich auch mal geändert, ohne Erfolg
Hier mal ein Video von den Geräuschen: http://www.youtube.com/watch?v=wFUc8JXFWEg&feature=youtu.be
Ein paar Sekunden nach dem Initialisieren fängt der Motor an zu vibrieren. Auf die Bewegungen vom Gimbal wird kaum noch reagiert, vermutlich weil die Vibrationen den Sensor stören. Ich habe dann mal den Gegentest gemacht und den Pitchmotor an den Rollanschluss gepackt. Da reagiert er richtig auf die Bewegungen vom Gimbal.
Umgekehrt ebenfalls. Der Rollmotor am Pitchanschluss reagiert auch normal.
Ich weiß nicht was anders ist, aber irgendwas stimmt nicht. Die Drehrichtung des Pitchmotors habe ich auch mal geändert, ohne Erfolg
Hier mal ein Video von den Geräuschen: http://www.youtube.com/watch?v=wFUc8JXFWEg&feature=youtu.be