Hallo,
nach dem Umstieg auf Pixhawk komme ich gleich am Anfang nicht so recht weiter.
Ich bekomme die Motoren nicht normal gestartet. Im APM habe ich als Mode "Acro" eingestellt, alle nötigen Komponenten sind installiert, kalibriert ist das Board auch. Wenn ich den Gashebel nach vorn bewege, passiert gar nichts. Erst wenn ich das Board in der Rollachse nach rechts bewege, springt der eine Motor an, den ich gerade installiert habe. Wenn alle vier dran sind, "schalten" sie schlagartig ein und sind an sich nicht regelbar. Sie raegieren auf Lageänderung, aber das wars auch. Ziehe ich den Gasknüppel zurück, gehen sie aus. Ich habe in stundenlanger Mühe bereits versucht, den Fehler zu finden, leider vergebens. Ich bin mir sicher, dass es nur wieder einer dieser brühmten Aha-Momente ist! Parameter-Werte aus der APM-Software hab ich auch testweise draufgeladen. Hat auch nix gebracht. Einzig das vollständige Zurücksetzen aller PID-Werte führt zu einer Veränderung: es passiert gar nichts mehr!
Hat jemand eine hilfreiche Idee?
Sollte jemand im Raum Berlin Lust auf ein kleines Tutorial haben, ich hätte grad Beadarf....
Grüsse, Stefan.
nach dem Umstieg auf Pixhawk komme ich gleich am Anfang nicht so recht weiter.
Ich bekomme die Motoren nicht normal gestartet. Im APM habe ich als Mode "Acro" eingestellt, alle nötigen Komponenten sind installiert, kalibriert ist das Board auch. Wenn ich den Gashebel nach vorn bewege, passiert gar nichts. Erst wenn ich das Board in der Rollachse nach rechts bewege, springt der eine Motor an, den ich gerade installiert habe. Wenn alle vier dran sind, "schalten" sie schlagartig ein und sind an sich nicht regelbar. Sie raegieren auf Lageänderung, aber das wars auch. Ziehe ich den Gasknüppel zurück, gehen sie aus. Ich habe in stundenlanger Mühe bereits versucht, den Fehler zu finden, leider vergebens. Ich bin mir sicher, dass es nur wieder einer dieser brühmten Aha-Momente ist! Parameter-Werte aus der APM-Software hab ich auch testweise draufgeladen. Hat auch nix gebracht. Einzig das vollständige Zurücksetzen aller PID-Werte führt zu einer Veränderung: es passiert gar nichts mehr!
Hat jemand eine hilfreiche Idee?
Sollte jemand im Raum Berlin Lust auf ein kleines Tutorial haben, ich hätte grad Beadarf....
Grüsse, Stefan.