Hallo @ll
gestern Abend wollte ich eigentlich meinen Quadrocopter (X- Konfiguration) zum ersten mal testschweben. Leider hebt dieser nicht ab und reagiert auch nicht korrekt auf Steuerbefehle (zumindest meiner Ansicht nach)
Ganz unerfahren bin ich nicht da ich aus der Heli komme und ansonsten mit einem 500-er Heli durch die Gegend schwebe.
Ich habe euch mal ein kleines Video von heute morgen mit vollen Lipos (3 S/2200 mah) gemacht wo man ganz gut erkennen kann was der Copter treibt. Der Copter schrubt quasi am Boden entlang. An abheben ist nicht zu denken.
Folgenden Komponenten habe ich verbaut:
1 x FC HK 2.0 LCD (Firmware 1.4 und 1.5)
4 x Motoren Suppo 1100
4 x Flyduino NFET (HEXFET) 20A ESC SimonK Firmware
4 x 8 Zoll Propeller von Flyduino or
Ich habe das Board mittlerweile mehrmals neu geflasht. Egal welche Firmwareversion es ändert sich nichts.
- Factoryresets wurden gemacht
- Sensoren sind kalibriert (mehrmals)
- Regler sind auf die unterschiedlichsten Art und Weisen neu eingelernt
- Motorlayout passt
- die Steuereingaben gehen zumindest laut LCD Anzeige (Recievertest) in die richtige Richtung.
Als Anleitung für das Board habe ich die genommen die hier im Forum zur Verfügung gestellt wird. Ich habe mich auch genau daran gehalten. Gestern Nacht haben wir hier dann hier im Forum bis 01.00 Uhr die Motordrehrichtungen überprüft. Nochmals vielen Dank an dieser Stelle an die Helfer
Diese sollten passen. Ich weiss echt nicht mehr weiter. Habt ihr eine Idee ??? Ich wäre euch super dankbar.
Orange Propeller = vorne (Board ist richtig rum auf den Rahmen geschraubt) Ich geb nicht wild irgendwelche Steuerbefehle ..sondern eigentlich nur Gas... natürlich versuche ich gegen zu steuern wenn der Copter in eine Richtung will. Teilweise reagiert er auf Steuereingaben wie z.B. Roll links (is mir aufgefallen) gar nicht.
[video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://youtu.be/zsInJBKByGQ[/video]
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich kenne mich mit Quadrocoptern aber auch wirklich nicht aus.
Grüße
sxx128
gestern Abend wollte ich eigentlich meinen Quadrocopter (X- Konfiguration) zum ersten mal testschweben. Leider hebt dieser nicht ab und reagiert auch nicht korrekt auf Steuerbefehle (zumindest meiner Ansicht nach)
Ganz unerfahren bin ich nicht da ich aus der Heli komme und ansonsten mit einem 500-er Heli durch die Gegend schwebe.
Ich habe euch mal ein kleines Video von heute morgen mit vollen Lipos (3 S/2200 mah) gemacht wo man ganz gut erkennen kann was der Copter treibt. Der Copter schrubt quasi am Boden entlang. An abheben ist nicht zu denken.
Folgenden Komponenten habe ich verbaut:
1 x FC HK 2.0 LCD (Firmware 1.4 und 1.5)
4 x Motoren Suppo 1100
4 x Flyduino NFET (HEXFET) 20A ESC SimonK Firmware
4 x 8 Zoll Propeller von Flyduino or
Ich habe das Board mittlerweile mehrmals neu geflasht. Egal welche Firmwareversion es ändert sich nichts.
- Factoryresets wurden gemacht
- Sensoren sind kalibriert (mehrmals)
- Regler sind auf die unterschiedlichsten Art und Weisen neu eingelernt
- Motorlayout passt
- die Steuereingaben gehen zumindest laut LCD Anzeige (Recievertest) in die richtige Richtung.
Als Anleitung für das Board habe ich die genommen die hier im Forum zur Verfügung gestellt wird. Ich habe mich auch genau daran gehalten. Gestern Nacht haben wir hier dann hier im Forum bis 01.00 Uhr die Motordrehrichtungen überprüft. Nochmals vielen Dank an dieser Stelle an die Helfer
Orange Propeller = vorne (Board ist richtig rum auf den Rahmen geschraubt) Ich geb nicht wild irgendwelche Steuerbefehle ..sondern eigentlich nur Gas... natürlich versuche ich gegen zu steuern wenn der Copter in eine Richtung will. Teilweise reagiert er auf Steuereingaben wie z.B. Roll links (is mir aufgefallen) gar nicht.
[video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://youtu.be/zsInJBKByGQ[/video]
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich kenne mich mit Quadrocoptern aber auch wirklich nicht aus.
Grüße
sxx128