Hi,
mein V4 hat sich heute komplett zerstört. Ist klar, ich hatte ihn ja gerade perfekt eingestellt. Ich höre jedoch immer mehr in Foren, daß der Kopter mit der 1.33 Firmware aufeinmal zuckt, zappelt oder entflieht ! Von daher würde ich hier gerne sammeln um zu schauen, ob das nicht evtl. doch ein Hardware-Problem ist.
Fakten : Hardware ist alles upgedated (1.33) mit Kompass und GPS. Mein Receiver ist ein Optima 9 von Hitec. Diesen nutze ich auch schon seit langem im Mikrokopter.
Wenn der Copter unter 10 Meter hovert , treten nie Probleme auf. Gestern, etwa in 20 Metern Höhe, schlug er auf einmal komplett nach hinten (Nick). Eine Sekunde später fing er sich wieder und schwebte ruhig vor sich hin. Ich dachte, es wäre aus ! Alles gecheckt und für gut befunden. Heute ein neuer Flug. In 10 Meter Höhe zuckt er ab und an, als würde auto - leveling hart nachkorrigieren. Obwohl er ruhig schwebt. Ist an sich aber nicht gravierend. Dann will ich aus 20 Metern Höhe landen. In der Hälfte zieht er auf einmal komplett nach hinten weg und ich habe keine Kontrolle mehr über ihn. Der Aufschlag endet hart auf dem Dach des Nachbarhauses !!!
So was ähnliches habe ich mit dem Mikrokopter noch nie gehabt.
Meines Erachtens ist hier die FC oder AHRS verantwortlich. Wäre die Funkverbindung gestört (2.4 Ghz diversity), wäre er langsam abgedriftet. Aber erstens schließe ich das bei 20 Metern Entfernung aus, noch gab es ein Failsafe-Alarm. Der Kopter hat eindeutig Fahrt aufgenommen, als hätte man Nick nach hinten gezogen. Zumal man von ähnlichen Problemen des Kontroll-Verlust nun häufiger hört. das kann kein Zufall sein.
Falls es ähnliche Fälle gibt, lasst uns da sammeln um es Xaircraft zu geben.
Grüße
Mitch
mein V4 hat sich heute komplett zerstört. Ist klar, ich hatte ihn ja gerade perfekt eingestellt. Ich höre jedoch immer mehr in Foren, daß der Kopter mit der 1.33 Firmware aufeinmal zuckt, zappelt oder entflieht ! Von daher würde ich hier gerne sammeln um zu schauen, ob das nicht evtl. doch ein Hardware-Problem ist.
Fakten : Hardware ist alles upgedated (1.33) mit Kompass und GPS. Mein Receiver ist ein Optima 9 von Hitec. Diesen nutze ich auch schon seit langem im Mikrokopter.
Wenn der Copter unter 10 Meter hovert , treten nie Probleme auf. Gestern, etwa in 20 Metern Höhe, schlug er auf einmal komplett nach hinten (Nick). Eine Sekunde später fing er sich wieder und schwebte ruhig vor sich hin. Ich dachte, es wäre aus ! Alles gecheckt und für gut befunden. Heute ein neuer Flug. In 10 Meter Höhe zuckt er ab und an, als würde auto - leveling hart nachkorrigieren. Obwohl er ruhig schwebt. Ist an sich aber nicht gravierend. Dann will ich aus 20 Metern Höhe landen. In der Hälfte zieht er auf einmal komplett nach hinten weg und ich habe keine Kontrolle mehr über ihn. Der Aufschlag endet hart auf dem Dach des Nachbarhauses !!!
So was ähnliches habe ich mit dem Mikrokopter noch nie gehabt.
Meines Erachtens ist hier die FC oder AHRS verantwortlich. Wäre die Funkverbindung gestört (2.4 Ghz diversity), wäre er langsam abgedriftet. Aber erstens schließe ich das bei 20 Metern Entfernung aus, noch gab es ein Failsafe-Alarm. Der Kopter hat eindeutig Fahrt aufgenommen, als hätte man Nick nach hinten gezogen. Zumal man von ähnlichen Problemen des Kontroll-Verlust nun häufiger hört. das kann kein Zufall sein.
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Mitch
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