Erstflug: Copter zu leicht?

#1
Hallo zusammen,

bin heute endlich dazugekommen bei dem super Wetter meinen Erstflug hinter mich zu bringen.

Kurz gesagt Hammer, zumindest bis ich den 2ten Akku angeschlossen habe und etwas zu mutig geworden bin :D (Naja hatte Glück...nur 2 Propeller futsch + Dreck aus 2 Motoren kratzen)

Zu meinem Problem:
Ich habe einen Wii-Copter nach der BlueAngel Bauanleitung was Rahmen ,Motor+Propeller und ESCs angeht.
Als Platine das MWCBoard + BMA020

Geflogen bin ich bis jetzt nur ohne ACC und das hat auch gleich super funktioniert (Ich glaub ich montier den BMA020 wieder ab...)

Was mir allerdings gleich aufgefallen ist und das ist auch mein Problem, ich hatte immer Probleme den Vogel wieder runter zu bekommen...

Kurz Gas antippen und der Copter ist in den Himmel geschossen (Adrenalin pur...)

Wenn ich Gas ganz weggenommen habe (Standgas bzw. Mindestdrehzahl) ist er zwar runtergekommen, ist aber teilweise unruhig geworden oder sogar weggekippt. (Was dann auch den Crash verursacht hatte)

Also musste ich immer etwas mehr Gas geben als Standgas, nur das er dann ewig gebraucht hat wieder herunterzukommen :)

Ist der Quad zu leicht mit den fetten 10" aber ohne Kamera und Zubehör? (So war der BlueAngelCopter ja mal gedacht)

Hab schon überlegt anstelle den 2200mA einen fetten 5000mA Akku dranzuhängen :D

Was noch interesant sein dürfte:
MINTHROTTLE 1300
Und ich habe die "Endpunkte" in der Software verkleinern müssen, da meine DX5 Funke nicht von 1000-2000 Einstellbar ist.

Was meint ihr dazu?
 

ra-home

Erfahrener Benutzer
#2
Schon mal probiert Minithrottel weiter runter zu nehmen bis die Motoren im Standgas nicht mehr sauber laufen. Dann wieder leicht erhöhen.
 
#5
gewicht? motoren? zu leicht gibts eigentlich nicht. beim sinkflug solltest du den regelbereich nicht verlassen, sprich: gas ganz weg, nicht gut.
 
#6
zerosight hat gesagt.:
Wie kommst Du auf 100-200 Umdrehungen? Welche kV haben Deine Motoren und wieviel Zellen hat den Dein LiPo?
1050kV mit 3S...
Hast aber recht, sind mehr Umdrehungen!
Hab irgendwie falsch gedacht mit dem MINTHROTTLE = 1300 und das ich da max. auf 1100 runter kommen könnte...so kam ich irgendwie auf die 200 :D (was ja nix mit der Drehzahl der Motoren zu tun hat)

@dom321 ja gewogen hab ich nix, ist halt ein ganz schmaler Weg beim mir
Zwischen MINTHROTTLE (Und dadurch keine Regelung beim Sinken) und Bisschen Gas mit Regelung aber dafür kaum Sinkgeschwindigkeit.
 

ApoC

Moderator
#9
Den Copter "runter zu bekommen" ist ganz einfach. Nicht seknrecht fallen lassen, sondern so fliegen, als wuerde ein Flugzeug landen - also im Vorwaertsflug.

NIEMALS Gas komplett rausnehmen zum Sinken, dann regelt der Copter nicht mehr und es passiert das, was dir passiert ist - Crash.

Minthrottle runter - dann geht das auch. Weiterhin kannst du in der GUI auch noch RC Rate etwas runternehmen, dann gibt er nicht gleich soviel Gas.
 
#14
Also wollte mich jetzt noch für eure Hilfe bedanken! Habe bereits 10 Akkuladung durch und werde immer besser (und auch wieder mutiger...)

MINTHROTTL auf 1220 war am Ende die Lösung die es gebracht hat.
Dadurch hat sich auch der "Gasbereich" erweitert, so das er nicht gleich in den Himmel schießt, wenn ich das Gas nur antippe :D

Nur mit dem ACC trimmen komme ich nicht weiter, irgendwie speichert er die Werte nicht ab... bzw. erkenne ich keine Logik bei trimmen :(
Er zieht recht hart nach hinten rechts wenn ich ACC aktiviere.
Ich gehen dann so vor: (Mode 2 Steuerung)

Gas(linker Hebel) ganz nach vorne und dort lassen
--> Nick(Rechter Hebel) nach vorne 5x Tippen (von der mitte nach ganz vorne und zurück zur Mitte)
--> Roll(Rechter Hebel) nach links 5x Tippen (von der mitte nach ganz links und zurück zur Mitte)
LED am Arduino blinkt auch immer kurz

Dann Motoren an auf 5m flliegen und ACC Testen...

Es wird dadurch schon besser, aber noch nicht ausreichend, also das ganze nochmal mit 3 klicks in die gleiche Richtung.

Und jetzt kommt's!
Beim nächsten Test reißt es ihn total nach hinten rechts und ich kann ihn nur noch mit mühe abfangen...
Ich kann irgendwie trimmen was ich will und weiß nie, wie er sich beim nächsten ACC-Test verhält!

Da ist doch was faul :D
 

Zarro

Neuer Benutzer
#15
Hi,
#Gas(linker Hebel) ganz nach vorne und dort lassen#

zuerst mußt du ACC Kalibrieren! Dazu den Copter absolut waagerecht hinstellen, dann linker Hebel nach vorne links und rechter Hebel gerade nach hinten. Jetzt ist der ACC Kalibriert, nun kannst du ihn trimmen.

Gruß Zarro
 
#16
Wichtig noch beim trimmen - GIB KETTE !!!!

Soll heissen: 5 Klicks sind NIX beim trimmen. Du kannst ruhig mal 20 oder 30 machen. DANN siehst du auch ne Veränderung.
;)
 

Zarro

Neuer Benutzer
#17
Wichtig noch beim trimmen - GIB KETTE !!!!

Soll heissen: 5 Klicks sind NIX beim trimmen. Du kannst ruhig mal 20 oder 30 machen. DANN siehst du auch ne Veränderung.
;)
Hast du da ne Null zuviel reingebracht? Also ich muß meinen Quadro im Acro überhaupt nicht trimmen und im ACC zwei "Klicks" vorwärts. Also wenn du 20 Klicks in eine Richtung trimmen mußt, dann liegt was im Argen! Ich denke da liegt dein Schwerpunkt außerhalb des Zentrums.

Gruß Zarro
 
#18
Hi Leute!

Heute habe ich alles richtig einstellen können :)

Noch mal frisch kalibriert, damit war es schon einiges besser (Der Tisch war bei ersten mal also doch schief...)
Habe dann zwar noch 15-20 Klicks links gebraucht, aber jetzt gefällt er mir.

Fliege eigtl. ja ohne ACC, wollte die Funktion aber unbedingt haben, falls ich doch mal einen Aussetzer habe und nicht mehr durchblicke... :D

Danke nochmal für die Tipps
 
FPV1

Banggood

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