Mein "Bodengymnastik" Quad

#1
Hallo zusammen,

ich habe mir einen gebrauchten Quadro mit MWC SE light aus der Community beschafft.
Das Ding flog auch nachweislich vor dem Kauf. *gg*

Ausstattung ist folgende:

MWC SE Light
Emax Cf2822 auf 1045 Latten
Regler unbekannter Herkunft [ ohne Label ]
FrSky V8FR
~40er Rahmen X-Mode
Futaba T10CP

Starte ich den Copter, läuft der hintere, linke Motor [11] ein paar langsame Umdrehungen mit und steht dann.
Sporadisch läuft er richtig an, dreht aber subjektiv im rlauf mit niederer Drehzahl als die anderen Motoren.
Erhöhe ich den Gaswert, versucht der Quadro abzuheben und flippt anschließend sofort.

Wenn ich den Copter in der Hand über dem Kopf halte und das Glück habe, dass sämtliche Motoren normal anlaufen,
stoppt Motor 11 [ ergo hinten links ] bei Steuereingaben irgendwann abrupt... :-/

Ich bin inzwischen ziemlich ratlos, da ich sämtliche Register der Problemlösung gezogen habe.^^

1. Software neu geflasht.
2. Regler neu angelernt [ sowohl einzeln als auch kombiniert ]
3. MinThrottle schrittweise erhöht
4. Leitungen durchgemessen.
5. Anschlüsse überprüft

Leider war das alles nicht erfolgreich.

FC & RX werden nur über das BEC eines Reglers gespeist. Die anderen Regler hängen nur mit Signal & Masse am MWC.

Ich würde mich freuen, wenn jemand vielleicht noch eine Idee / einen Vorschlag hätte.

Das Ding muss doch in die Luft. ;-P

Vielen Dank im voraus!

LG
Rouven
 

Kayle

Erfahrener Benutzer
#2
Hi,

wie sieht es denn in der GUI aus ? Laufen da die Motoren ? Mach mal ein Screenshot der GUI.

Gruß Kayle
 

Kayle

Erfahrener Benutzer
#5
Hi,

warum stehen denn bei Dir die PID Werte so drastisch auseinander ? P für Roll und Pitch ?

Und warum hast Du eine RC Rate von 0 ?

Gruß Kayle
 
#6
Hi Kayle,

erstmal Danke für deine Hilfsbereitschaft.
Die Parameter in der GUI sind so vom Vorbesitzer übernommen.
Er sagte, dass der Quad mit den Einstellungen sehr gut zu fliegen sei.
Ich hab mit den Sketch extra nochmal per Email zukommen lassen.
Könnte das Motorproblem wirklich daran liegen?
PID & Co könnte ich ja immer noch ändern, wenn das Ding mal abheben würde. ^^

LG
 

Kayle

Erfahrener Benutzer
#7
Eine RC Rate von 0 ist quasi wie keine Steuereingabe !!!! Mach folgendes:

Stell mal die P werte auf 4. Dann mach RC Rate auf 0,7 und probiers mal aus.

Gruß Kayle
 

Kayle

Erfahrener Benutzer
#11
Dann mach mal einen Eeprom Clear und flashe die 1.9 frisch drauf. Kann ja nicht schlimmer werden :)

Kayle

PS: Teste mal alle Regler direkt am Empfänger, ob der Motor dann auch stehen bleibt.
 
#12
Lol...das war gedankenübertragung. hab es eben gerade getestet. Motor läuft völlig unsauber & stotternd. Muss mal weiter schauen. Vielleicht ist auch nur das cycling verstellt, oder eben Motor / Regler defekt.

Thx kayle ;D
 
FPV1

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