Hallo Leute!
Habe mir auf eBay den "original" FPV-community.de Brushless Gimbal Controller v3.1 gekauft:
http://www.ebay.de/itm/271271705113
dazu folgende Motoren: LD-Power 2208 Gimbal Motor
http://www.ebay.de/itm/111076699049
Arduino Bootloader geflasht, aktuelle Firmware (BETA Version 049 r161 incl. GUI) drauf geladen.
Soweit scheint alles zu funktionieren. Angeschlossen ist ein 3s1p Lipo.
Nun aber mein großes Problem:
Der Motor wackelt, stottert und zuckt nur wild gerum.
Sensor scheint OK zu sein und liefert ein ruhiges, korrektes Signal.
An den PID und Motor-Power-Einstellungen im GUI zu drehen bringt keine Besserung. Die Stärke/Intensität der Ruckler wird höchstens schwächer. Am Symptom ändert sich aber nichts.
Kann es am Motor liegen?
Aber so viel ich weiß, sollte es mit dem LD-Power 2208 doch "out of the box" funktionieren, ohne dass man ihn neu wickeln muss?!
Oder ist für diesen Motor irgend eine bestimmte Einstellung im Source Code wichtig vor dem Kompillieren und Upload?
Habe es auch mit der 048 Firmware versucht und die Anzahl der Pole vom Motor (von 14 auf 12) korrekt eingestellt. Änderung habe ich dadurch jedoch keine bemerkt.
Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar.
Hier ein Video vom Verhalten des Motors:
[video=youtube;1u96Q1m4s7E]http://www.youtube.com/watch?v=1u96Q1m4s7E[/video]
Habe mir auf eBay den "original" FPV-community.de Brushless Gimbal Controller v3.1 gekauft:
http://www.ebay.de/itm/271271705113
dazu folgende Motoren: LD-Power 2208 Gimbal Motor
http://www.ebay.de/itm/111076699049
Arduino Bootloader geflasht, aktuelle Firmware (BETA Version 049 r161 incl. GUI) drauf geladen.
Soweit scheint alles zu funktionieren. Angeschlossen ist ein 3s1p Lipo.
Nun aber mein großes Problem:
Der Motor wackelt, stottert und zuckt nur wild gerum.
Sensor scheint OK zu sein und liefert ein ruhiges, korrektes Signal.
An den PID und Motor-Power-Einstellungen im GUI zu drehen bringt keine Besserung. Die Stärke/Intensität der Ruckler wird höchstens schwächer. Am Symptom ändert sich aber nichts.
Kann es am Motor liegen?
Aber so viel ich weiß, sollte es mit dem LD-Power 2208 doch "out of the box" funktionieren, ohne dass man ihn neu wickeln muss?!
Oder ist für diesen Motor irgend eine bestimmte Einstellung im Source Code wichtig vor dem Kompillieren und Upload?
Habe es auch mit der 048 Firmware versucht und die Anzahl der Pole vom Motor (von 14 auf 12) korrekt eingestellt. Änderung habe ich dadurch jedoch keine bemerkt.
Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar.
Hier ein Video vom Verhalten des Motors:
[video=youtube;1u96Q1m4s7E]http://www.youtube.com/watch?v=1u96Q1m4s7E[/video]