Hallo,
kumpel und ich haben uns ne CNC Portalfräse zusammen gebaut. Ist momentan auch nur ein test Projekt.
Wenn wir Teile mit sehr geringem Vorschub fräsen, dann klappt das auch, allerdings bei 20mm/minute dauert das ewig.
Dann hab ich mal probiert wie es mit höherem Vorschub und geringer tiefe aussieht:
140mm/minute bei 0,1mm tiefe geht ohne Probleme. evtl geht auch mehr, habs nicht probiert.
Das ganze hab ich auf der X achse getestet. Nun wollte ich mir kleine Motorhalter aus Alu fräsen.
bloß der Y Schrittmotor schafft es irgendwie bei einer gewissen drehzahl nicht.
Hab auch bereits verschiedene Anfahrrampen ausprobiert, doch hat keine besserung gebracht.
Es passiert so: Der Motor fährt an, bis zu einer geschwindigkeit von ca. 25mm/min und dann beschleunigt er ja weiter und hat da irgendwo zwischen 30mm/min und 50mm/min nen durchhänger, wo er definitiv Schritte verliert. Bloß darüber hat er wieder kraft und zieht voll durch. Als hätte ich nen Turboloch
Als Steuerung dient ein Arduino grbl, Schrittmotor-Treiber sind diese A4988 im Vollschrittmodus, als Netzteil hab ich ein PC Netzteil probiert, dann ein Laptopnetzteil mit 19,5volt und nun einen Trafe mit gleichrichter und Kondensator aus einem altem heimkino System, welcher 33,5Volt liefert.
Motoren sind Nema 17, wovon Z und X Achse die schwächeren mit 0,25A haben, die Y Achse darf wohl 1,7A verkraften, hab auch bereits mit mehr Strom versucht, hat aber auch nichts gebracht.
Ich denke auch nicht, das die Konstruktion zu schwergängig ist, da er es bei höheren Drehzahlen ja ohne Probleme wieder schafft.
Jemand ne Idee?
kumpel und ich haben uns ne CNC Portalfräse zusammen gebaut. Ist momentan auch nur ein test Projekt.
Wenn wir Teile mit sehr geringem Vorschub fräsen, dann klappt das auch, allerdings bei 20mm/minute dauert das ewig.
Dann hab ich mal probiert wie es mit höherem Vorschub und geringer tiefe aussieht:
140mm/minute bei 0,1mm tiefe geht ohne Probleme. evtl geht auch mehr, habs nicht probiert.
Das ganze hab ich auf der X achse getestet. Nun wollte ich mir kleine Motorhalter aus Alu fräsen.
bloß der Y Schrittmotor schafft es irgendwie bei einer gewissen drehzahl nicht.
Hab auch bereits verschiedene Anfahrrampen ausprobiert, doch hat keine besserung gebracht.
Es passiert so: Der Motor fährt an, bis zu einer geschwindigkeit von ca. 25mm/min und dann beschleunigt er ja weiter und hat da irgendwo zwischen 30mm/min und 50mm/min nen durchhänger, wo er definitiv Schritte verliert. Bloß darüber hat er wieder kraft und zieht voll durch. Als hätte ich nen Turboloch
Als Steuerung dient ein Arduino grbl, Schrittmotor-Treiber sind diese A4988 im Vollschrittmodus, als Netzteil hab ich ein PC Netzteil probiert, dann ein Laptopnetzteil mit 19,5volt und nun einen Trafe mit gleichrichter und Kondensator aus einem altem heimkino System, welcher 33,5Volt liefert.
Motoren sind Nema 17, wovon Z und X Achse die schwächeren mit 0,25A haben, die Y Achse darf wohl 1,7A verkraften, hab auch bereits mit mehr Strom versucht, hat aber auch nichts gebracht.
Ich denke auch nicht, das die Konstruktion zu schwergängig ist, da er es bei höheren Drehzahlen ja ohne Probleme wieder schafft.
Jemand ne Idee?