Fehler selbst gefunden. Ich hatte nur über BEC auf der Ausgangsseite 5V eingespeist - das reichte nicht. Jumper 1 gezogen. Zweites BEC und nun klappt alles.
Einfliegen war problemlos, die Autotuneparameter viel zu zahm. Auto, Loiter, RTL - klappt alles gut und hat mich schon gerettet, als einmal die Kamera ausfiel und ein anderes mal, als ich in den Wolken war.
Das von einigen beschriebene in den Sturzflug gehen bei RTL hatte ich übrigens auch: Wenn man deutlich über eingestellter RTL Höhe ist, schwingt der Flieger ein mal über. Das können schon ein paar Meter sein.... Also RTL Höhe sicher über Baumwipfel, bzw. Bodenhöhe.
Grüße
Peter
Grüße
Peter