NanoWii - Motoren - Einstellungsproblem

Frank75

Neuer Benutzer
#1
Hallo Forengemeinde,

erst einmal vielen DANK, dass ich hier im Forum schon sehr wertvolle Informationen bekommen habe.
Jetzt in meiner Endphase habe ich aber Probleme und würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könnt.
Mein Set Up:

- 250 Hammer Frame
- ESC - ZTW 12A SimonK
- Cobra 2204 2300kv
- NanoWii
- Graupner Empfänger GR16 ( auf Summensignal )
- Funke MX-20

...habe alles nach Anleitung gemacht, also ESC einzeln angelernt, Arduino, MW2.3, im Sketch meine Sachen
eingestellt, kalibriert und überspielt, bis dahin alles schick.

Jetzt habe ich die Motoren scharf gestellt, aber sie laufen erst gar nicht an, erst wenn ich ein wenig Gas gebe.
Also im Forum gesucht und gesucht, bei Google gesucht, nicht wirklich was gefunden.

Habe dann im Sketch den MINTHROTTEL von 1064 auf 1300 gestellt, brachte auch keine Abhilfe.

Ich komme einfach nicht weiter, habe seit 3 Tagen keinen Plan mehr.

Ich würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.

Vielen DANK im voraus........Frank
 

Miss-Lynn

Erfahrener Benutzer
#2
Hi
Änderungen bei minthrottle werden erst nach einem EEPROM clear wirksam. Schon durchgeführt?
Gruss erstmal Stefan
 

Frank75

Neuer Benutzer
#3
Hallo, Miss-Lynn

mmmhh, ich dachte immer wenn ein neues Sketch eingespielt wird, macht er automatisch ein EEprom Clear.
Habe mich sonst an diesen EEprom Clear nicht herangetraut.
Wie mache ich das am besten ?

Gruß Frank
 

Frank75

Neuer Benutzer
#5
Hallo,

die Regler habe ich einzeln am Empfänger-Eingang-1 angelernt.
Sprich:
ESC an Empfänger 1
Funke an, Gas auf max
Akku an Kopter
...nach dem piep vom ESC Gas auf min, ESC piept fertig

Gruß Frank
 

Frank75

Neuer Benutzer
#7
Hallo,

ja habe ich.
Die Motoren laufen so einwandfrei und lassen sich auch über Gas gut dosieren.

Frank

PS.
Soll ich mal mein Sketch hochladen ?
 

schnellmaleben

Erfahrener Benutzer
#8
Du kannst ab MW2.3 auch über die Java-GUI (Settings-"Tab", oben links, recht versteckt) minthrottle nachträglich ändern ohne den Sketch neu hochladen zu müssen.
 

Frank75

Neuer Benutzer
#9
Hallo,

ok schnellmaleben, werde ich morgen ausprobieren, danke.....

Frank

PS.
Ich dachte ich lade meinen Sketch hier im Forum mal hoch, damit Ihr Profis
mal draufschauen könnt, vielleicht kann man ja was daran erkennen ?
 
Zuletzt bearbeitet:

Frank75

Neuer Benutzer
#10
Hallo,

...... :D:D:D

danke für Eure Tips, manchmal sind es die kleinen Dinge. Jetzt funktioniert alles ..... DANKE

Also ich habe folgendes gemacht:
- Nochmals MW2.4 heruntergeladen und frisch entpackt. (den alten Ordner zuvor gelöscht)
- dann einen EEprom Clear durchgeführt
- config neu eingestellt und hochgeladen
- siehe da, alles läuft perfekt :))

Ich finde dieser EEprom Clear müsste generell in die Anleitung übernommen werden

Vielen Dank an ALLE

Frank
 

Miss-Lynn

Erfahrener Benutzer
#11
Hi Frank

Das dachte ich auch. Bin nämlich auch mal in diese "Falle" getappt. Seitdem kann ich mir das aber gut merken ;-)
Du findest Eeprom_clear in Arduino unter Datei -> Beispiele-> EEPROM und dann ....clear.
Diesen sketch auf das Board laden und dann nochmal deine Firmware mit dem geänderten Minthrottle wert. Dann erst wird das übernommen.

Gruss Stefan

Hallo, Miss-Lynn

mmmhh, ich dachte immer wenn ein neues Sketch eingespielt wird, macht er automatisch ein EEprom Clear.
Habe mich sonst an diesen EEprom Clear nicht herangetraut.
Wie mache ich das am besten ?

Gruß Frank
 
FPV1

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