250er H Driftet nach 3 Steuerbefehlen nach stb weg

AXT

Neuer Benutzer
#1
Hallo alle zusammen,
mein erster Beitrag hier im Forum. Auf das Forum aufmerksam bin ich durch einen Kollegen geworden, der hier recht aktiv ist. Er meinte es gäbe nichts Besseres .-)
Ich möchte mich kurz vorstellen, bin 39 Jahre alt, komme aus dem Süden von München, betreibe Modellbau mir Unterbrechungen seit 25 Jahren, ich bin Ingenieur und arbeite in der 3D Druck Branche, hier speziell im Kunststoffbereich Prototypenbau, dabei zu 80% Automobil.
Jetzt zu meinem eigentlichen Anliegen.
Neben diversen Eigenbauten habe ich einen 250er emax nighthawk mit cc3d Board. Der flog jetzt viel Stunden wirklich manierlich, seit heute driftet er nach 3 Roll Steuerbefehlen heftig nach Steuerbord weg. Maximale Gegensteuerung reicht gerade um ihn zu halten. Das Phänomen ist auch ohne Props reproduzierbar, die stb Motoren kommen einfach nicht auf touren wenn man sie das dritte mal beschleunigen will. Wen man dann „disarmt“ und wieder „armt“ geht das Spiel von vorne los, egal wie lange die Pause ist. Man hat das Gefühl, daß die Motoren stb eingebremst werden und die bb Motoren überdrehen.
Folgendes kann ich ausschließen:
Propeller, effekt tritt mit 3 Sätzen auf
Fernsteuerung, Ausschläge passen in der GUI
Verkabelung, keine Knicke, kalten Lötstellen etc.
Aussentemperatur, Effekt tritt auch im Keller bei 24°C auf

Jetzt meine Frage: woran kann es liegen?
Regler? Motoren? Beides geht über GUI gesteuert sehr fein.
Meine Vermutung wäre das ccd board, es zeig aber im GUI sehr genaue Lage und Winkelwerte an.

Vielen Dank für Eure Hilfe
Viele Grüße
Markus
 

carbo

Erfahrener Benutzer
#2
Wenn es am Board liegt, dann sollte sich mit den Scopes der Fehler finden lassen. Wenn du dir dort Actuators, AttitudeState, ManualControlCommand/Roll, GyroState, AccelState plotten lässt, siehst du sicher schnell ob das Board tut was es soll. Die Plots kann man mit Rechtsklick/Optionen auch anpassen.
 

AXT

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#3
Hallo Carbo,
es ist definitiv das Board, denn ich hab das Board mal zum Spass getauscht und siehe da das Problem ist weg. Komischerweise sieht man in den scopes nichts, aber auch gar nichts, alles verläuft normal. Kann es denn die Hitze der letzten Tage gewesen sein???
Viele Grüße
Markus
 

Reaver

Erfahrener Benutzer
#4
Hallo Markus,
scheinbar bin ich nicht der einzige mit diesem Problem. Seit ein paar Wochen habe ich dasselbe Problem (wobei ich in der Zeit nur 2 mal in der Luft war). Das Problem habe ich an einem Hardwaredefekt vermutet, da ich vor dem Auftreten einen Absturz hatte. Dies konnte ich ausschließen, nachdem ich den kompletten Antriebsstrang getauscht habe (Wechsel auf KISS + T-Motoren). Das Problem besteht aber weiterhin...
Ich werde den Tipp von carbo mal ausprobieren, bin aber auf weitere Tipps und Ratschläge angewiesen, da ich langsam am Verzweifeln bin.
Vor allem kann ich nicht fliegen gehen, wobei das Wetter ja dazu einlädt :(

Gruß
Gino
 

aargau

Erfahrener Benutzer
#5
Ich hatte etwas ähnliches auch mal, lag an den Vibrationen. Da driftete der Copter nach kurzer Zeit ab und wurde unsteuerbar.
Schau mal wie viele Vibrationen du hast und wenn zu viele lagere das Board auf einem gefämpften Doppelseitigen Klebeband (Gibt extra solche Pads)
 

Reaver

Erfahrener Benutzer
#6
Solche Pads habe ich hier noch rumliegen.
Glaube aber nicht, dass es an Vibrationen gelegen haben kann. Der Copter steht eigentlich ziemlich gut in der Luft (bzw. er stand) und das Board war auf die vorgesehenen Plastikhalterung geschraubt. Habe auch den Nighthawk.
Bei mir ist so, dass sobald ich abheben will, nach vorne gegensteuern muss, da er stark nach hinten zieht.
Der Effekt scheint sich aber zu verstärken, da ich nach ein paar Sekunden wieder landen muss, bevor ich 100% gegensteuere und dann gar nicht mehr gegen an komme.
Das Problem besteht nicht im Acro Modus, dort kann ich ihn wie gewohnt fliegen (nur das ich bisher quasi nie wirklich Acro geflogen bin).
 

walter99

Erfahrener Benutzer
#7
eventuell mal der fc nass oder feucht geworden, hatte selbes problem auch, wollte einfach nicht nach vorn fliegen und wenn kam er bei pitch mittelstellung sofort zurück. abhilfe war nur eine reinigung mit alkohol.
mfg
 

carbo

Erfahrener Benutzer
#8
In Acro bzw. Rate ist alles ok? Dann kann es ja nur am Beschleunigungssensor liegen. Spielt doch mal mit Configuration/Stabilization/ExpertSettings/SensorTuning/AccelI. Halbieren oder verdoppeln würde ich versuchen.
 

Reaver

Erfahrener Benutzer
#9
Das kann natürlich sein... bin im hohen Gras gelandet.
Ich vermute, die FC einmal in Captain Morgan tunken reicht nicht aus, oder? :D
 

AXT

Neuer Benutzer
#11
Hallo alle zusammen,
kaum ist man mal ein paar Tage weg geht’s ab hier… Super. Vielen dank für die Antworten.
. Hab heute am Späten Abend einen Flug bei mir im Garten gemacht, la voilá das Problem war wieder da trotz neuem Board. Ich muss wohl irgendwas mit dem Copter haben. Steuerung fällt also auch aus.
Feuchtigkeit denke ich lässt sich dank des heissen Wetters ausschließen. Der Tip mit den Vibrationen ist super, schau ich mir gleich morgen mal an, morgen werde ich mal alle Schrauben nachziehen, die Props wuchten etc. Ich werde berichten.
Vielen Dank nochmal
Viele Grüße
Markus
 

AXT

Neuer Benutzer
#12
Hallo,
Das Problem ist im Acro Modus nicht, im Rate schon, das macht mich die ganze Zeit schon stutzig, denn er frägt doch in beiden Modi die gleichen Sensoren ab oder?
Viele Grüße
Markus
 

Reaver

Erfahrener Benutzer
#13
Hi Axt,

nein im Acro greift er auf gar keine Sensoren zu, sondern setzt das, was du mit der Funke eingibst, 1:1 um.
Ich checke morgen auch mal ob das Board noch korrekt befestigt ist oder ob das ein Problem sein könnte.
Da ich allerdings nur Schub nach hinten habe (ohne irgendeine seitliche Bewegung), vermute ich das Problem woanders.
 

walter99

Erfahrener Benutzer
#14
Hi Axt,

nein im Acro greift er auf gar keine Sensoren zu, sondern setzt das, was du mit der Funke eingibst, 1:1 um.
Ich checke morgen auch mal ob das Board noch korrekt befestigt ist oder ob das ein Problem sein könnte.
Da ich allerdings nur Schub nach hinten habe (ohne irgendeine seitliche Bewegung), vermute ich das Problem woanders.
nein dies stimmt nicht so , im acro wird der beschleunigungssensor(accelerometer) weiterhin ausgewertet.
mfg
 

Reaver

Erfahrener Benutzer
#16
Hups, danke, war mir so nicht klar.
 

AXT

Neuer Benutzer
#18
Hallo alle zusammen,
so es klappt wieder richtig. Der Tip mit den Vibrationen war goldrichtig. Ich habe einen leicht angeknacksten Propeller und einen nicht wirklich fest geschraubten Ausleger gefunden. Jetzt fliegt er wieder wie eine 1.
By the way, die Konstruktion mit den Gewindehülsen und der Schraube ist auch selten doof, da man das nie richtig festziehen kann.
Vielen dank für eure Hilfe
Viele Grüße
Markus
 
FPV1

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