Jetzt gibts mal was Neues:
-Habe einen neuen Copter gebaut, daher die lange Pause. Copter PIDs sind noch Default
-Ich habe mein PID Tuning Rezept verändert da ich mal nahezu perfekte PIDs hatte, am nächsten Tag war es aber katastrophal
-Der STorM32 Controller ist aktuell nicht "Below Yaw" also momentan auch nicht für unlimitiert Yaw ausgelegt, da der STorM32 Controller dann nur ohne 2nd IMU funktioniert, evtl gibts einen neuen Anlauf mit AlexMos/Basecam
Hier der heutige Stand (der auch deutlichAussagekräftiger ist als das auf- und abschweben im Vorgarten
):
https://www.youtube.com/watch?v=qLGz4B7I7-c
Nicht perfekt, aber schon recht nah an dem was ich mir vorstelle.
Ich werde mir am Wochenende 3 bis 5 PID Profile anlegen und dann alle durchtesten.
Alles in allem bin ich mit dem Wechsel auf den STorM32 Controller aber noch sehr zufrieden