Hallo zusammen,
bei mir ist mal wieder alles anders herum. ACC muss ich negativieren und meine Rollachse läuft mehr als perfekt oder besser gesagt ... einfach unglaublich. Die Nickachse schwankt zwischen Vibrationen und ansolutem Stillstand.
#define MOTORUPDATE_FREQ 2 //in kHz 1,2,4,8 for 32kHz, 1,2,4 for 4kHz
läuft etwas besser als 8.
Die Motoren laufen wie gedrosselt. Der vermeindlich stärkere Nickmotor läuft deutlich schlechter als der Rollmotor, welchen ich durch die Bewegung des Copter nicht aus der Bahn werfen kann.
PS: die Leistungslimitierung habe ich disabled
Davon mal abgesehen bin ich total baff über den Ausgleich.
Nachtrag: ich verwende andere Treiber max. 1A ==> diese werden kaum warm. Leider habe ich mein Multimeter gerade verborgt. Ich schätze jeder Motor nimmt gerade einmal 100 mA, wo es vorher etwa 200mA waren.
Nachtrag 2:
Auch mit einer Untersetzung von 1/3 (wie bei mir) läuft der Ausgleich nahezu perfekt.
Großartige Arbeit ;-)
Viele Grüße
Henry