Fliegertreff Rostock

cubalibre80

Erfahrener Benutzer
Wenn der Frame Absturz frei ist würde ich max 250€-280€ bieten für das Set. Du müsstest um ihn "komplett" zu haben noch in GPS, ne FPV Cam und FPV Sender plus Sender investieren. Die Naza Lite erfüllt mit GPS auch Ihren Zweck. Die 750KV Motoren habe ich auch, sind eher zum cruisen als zum heizen gedacht. Aber 900kv hat man bei bedarf ja auch dabei im Set, das Wechseln der Motoren und anpassen der Gains ist relativ fix gemacht. Leider kann ich bei dem Angebot keine Bilder sehen.
 
Zuletzt bearbeitet:

robbyhro

Erfahrener Benutzer
Hm Ok.
Er hat geschrieben er geht noch bis maximal 340 runter.
Naja egal

C@rsten konntest du vorhin gut fliegen oder war zu windig?
 

RCCopter

Coptertestingenieur
C@rsten konntest du vorhin gut fliegen oder war zu windig?
Wind ist kein Hindernis, sondern eher als Herausforderung zu sehen. ;)

Ich bin mit der kleinen Leora und Rachel geflogen. Absolut ohne Probleme, sogar Leora geht gut durch den Wind und macht Spaß.

Mit Rachel bin ich aber grundsätzlich noch auf Kriegsfuß. Einerseits weil das Flugverhalten ganz anders ist, sprich ich bin am kämpfen den Überblick zu behalten und dann auch mit der Software. Hatte heute Harakiri aufgespielt, aber es nicht zum Laufen bekommen. Dann zurück zu Baseflight um überhaupt fliegen zu können. Werde die Tage noch mal fummeln dürfen. :/
 

robbyhro

Erfahrener Benutzer
@ c@rsten war vorhin in Gehlsdorf auf dem Acker, und ich weiß nicht ob es am Wind lag oder woran, aber die ersten 2 Minuten flog er noch halbwegs normal, und dann beim Fliegen, wenn er auf einer Höhe schwebte, gab er Gas und ging auf einmal steil nach oben. Ohne das ich am throttle was gemacht hab.

Bin heut wie gesagt das erste mal mit fpv Set am board geflogen, mit neuer Action cam, und dem Step down.

Kann das am Step down liegen mit dem hüpfen, oder bzw an dem fpv Sender und der fpv cam die ja jetzt direkt am akkulötpunkt hängen?

Oder vllt doch eher am Wind? Aber 10m steil nach oben wegen Wind? Eher nicht, oder?
 

RCCopter

Coptertestingenieur
@robert
Welche FC hattest du jetzt drauf?
Am StepDown, FPVCam und Sender sollte es eigentlich nicht liegen.
 

carbo

Erfahrener Benutzer
Heute lag es definitiv nicht am Wind. Nach meiner Erfahrung ist die Lagestabilisierung für den Copter auch bei Wind überhaupt kein Problem.
 

robbyhro

Erfahrener Benutzer
meine multiwii pro immernoch.
die naza liegt noch beim zoll :/

sonst hab ich die multiwii ja auch drauf und nicht solche hüpfer.
ich hab auch noch chinesen props drauf, die einen sehr schlechten ruf haben, aber mit denen wäre ja maximal der flug unruhig und wabbelig, aber auch hierdurch sollten keine 10m hüpfer auftreten, oder?
 

RCCopter

Coptertestingenieur
10m Hüpfer sollten nicht auftreten. Baro (falls vorhanden) eingeschaltet?
 

robbyhro

Erfahrener Benutzer
müsste jetztt lügn, aber ich glaub der is aus.
opder an? weiß ich grad echt nicht, aber auf jeden fall ist er im selben zustand wie die letzten wochen, als nicht solche hüpfer auftraten.
 

robbyhro

Erfahrener Benutzer
versuch grad das video von der cam hochzuladen. dauert n moment mit der leitung


[video=youtube_share;iT9XjgrglcA]http://youtu.be/iT9XjgrglcA[/video]
 
Zuletzt bearbeitet:

robbyhro

Erfahrener Benutzer
ab 1:13 macht er diese hopser.
jedes mal wenn man die drehzahl hochgehen hört , ein hopser.
ich hab dabei den throttle nicht nach oben geschoben, eher sogar runter damit er wieder sinkt.
 

RCCopter

Coptertestingenieur
Kontrolliere ob der Baro eingeschaltet war. Ansonsten wüsste ich jetzt auch keine Erklärung.
 

Krasi

Erfahrener Benutzer
Hi robby, ist dein Sensor vor der Sonne geschützt? ansonsten mit Schaumstoff abdecken, das Problem hatte ich beim Rabbit auch, einige Sensoren (Baros) sollen Lichtempfindlich sein. Bei der Naza V1 gibt es auch das Problem.
 

RCCopter

Coptertestingenieur
Mit Rachel bin ich aber grundsätzlich noch auf Kriegsfuß. Einerseits weil das Flugverhalten ganz anders ist, sprich ich bin am kämpfen den Überblick zu behalten und dann auch mit der Software. Hatte heute Harakiri aufgespielt, aber es nicht zum Laufen bekommen. Dann zurück zu Baseflight um überhaupt fliegen zu können. Werde die Tage noch mal fummeln dürfen. :/
Kleines Update:
Ich habe Harakiri auf der Naze32 von Rachel zum Laufen bekommen (danke Martin für die Hilfe). Das Flugverhalten ist trotz gleicher Werte besser als bei Baseflight. Dadurch schon und durch das Anpassen der Werte fliegt nun Rachel sauber durch die Luft.

Da sie schon bei 35% Gas die Höhe hielt, musste ich Throttle durch Expo und Mittelpunktverschiebung in Harakiri stark anpassen. Ich habe den Power zusätzlich auf 90% begrenzt, weil sie (für mich im Moment) noch viel zu viel Kraft hat. Sie ist wie ein Flummi, der die Schwerkraft bei Bedarf außer Gefecht setzt.
 
FPV1

Banggood

Oben Unten