Ich glaube, ich bin gerade auf das Problem gekommen. Ich hab das oberste Deck abgebaut, FPV Zeug raus, und den Akku unters Quad geschnallt.
Mit default Yaw PIDs steht das Teil wie angenagelt. Ich vermute jetzt mal ganz schwer, dass der Akku mit seiner hohen und nach hinten verlegten Position den Gyro überreagieren lässt. Ausserdem sind erstmal 110g Gewicht weniger dadurch (Oberdeck, Spacer, Kamera, FPV Sender fehlen).
Entweder liegt es rein am Gewicht (unwarscheinlich), oder am hohen Akkuschwerpunkt (mMn am ehesten das).
Ich bau mir jetzt die Landebeine vom Hovership drunter, die passen fast genau an die vorderen und hinteren Schrauben, und teste mal weiter.
An die anderen mit dem Problem: Bitte mal einfach testhalber den Akku unten mittig einbauen statt obendrauf und schauen, was passiert.
Mit default Yaw PIDs steht das Teil wie angenagelt. Ich vermute jetzt mal ganz schwer, dass der Akku mit seiner hohen und nach hinten verlegten Position den Gyro überreagieren lässt. Ausserdem sind erstmal 110g Gewicht weniger dadurch (Oberdeck, Spacer, Kamera, FPV Sender fehlen).
Entweder liegt es rein am Gewicht (unwarscheinlich), oder am hohen Akkuschwerpunkt (mMn am ehesten das).
Ich bau mir jetzt die Landebeine vom Hovership drunter, die passen fast genau an die vorderen und hinteren Schrauben, und teste mal weiter.
An die anderen mit dem Problem: Bitte mal einfach testhalber den Akku unten mittig einbauen statt obendrauf und schauen, was passiert.
Zuletzt bearbeitet: